
作者:毛国盛
单位:云铜锌业股份公司焙烧分厂
摘要:本文叙述了50㎡沸腾炉系统原配套的旋风收尘器在使用中存在的问题,并对其成因进行了分析,提出了改进办法并进行了实施。实践证明,通过对旋风收尘器改进后,运行状态良好,筒内堵塞现象得以减轻,且清理方便,易于操作。
关键词:旋风收尘器故障分折;设计;验证。
概述
50㎡沸腾炉系统2001年开始投运,随着系统进一步优化、改造,炉床能力逐惭增大,原有资源已远远不能满足生产的要求,为此进厂大量的外来矿,致使原料含铅、硅、铁等杂质含量波动变化越来越大。而系统配套的11.6t/h余热锅炉对应系统的产能,冷却能力也显不足,频繁造成 8-Φ900高效旋风除尘器出现堵塞烟气通道、旋风壳体磨损穿孔泄漏烟气事故;其次60㎡电收尘进口烟气温度最高达到420℃,平均达到380℃,己超60㎡电收尘器设计≤350℃的许用值,致使电场频繁出现积尘短路、堵塞,烟气含尘严重超标的故障等,给生产带来极为不利的影响。旋风收尘器已成为制约系统生产的瓶颈,分厂迫切需要改造更新该旋风除尘器,如单独改造更新旋风除尘器不能完全解决系统问题,必须和降低烟气温度加装表冷器同步进行。本文着重对8-Φ900高效旋风除尘器的故障成因进行了分析,并就改造更新旋风的设计选型进行了叙述。
1、8-Φ900高效旋风除尘器的故障成因:
8-Φ900高效旋风除尘器属多筒组合,多筒组合采用环状并联方式,由8个Φ900旋风子以箱式并联方式组装成一体(见图1)。该类除尘器具有处理烟气量大,体积小,占用场地面积少,使用钢材少制造费用低的优点。但实际使用中,8-Φ900高效旋风除尘器存在以下问题:部分旋风连接下灰斗锥管处、进出风支管等易堵塞,堵塞后造成系统烟气不畅;部分通道烟尘流速加快从而造成旋风壳体磨损加快,最终频繁出现了穿孔泄漏烟气的现象。
1.1、焙矿原料复杂细颗粒物较多
焙烧原料以硫化锌精矿为主,配以10~20%的烟尘类氧化锌进入沸腾炉系统。随着产能的增加,烟尘中的氧化锌、氧化铅细颗粒物也越多,且颗粒越小,收尘效率也就随之下降(见图2)。这是由于细颗粒物当其进入旋风收尘器时,产生的离心力比较小,不易使气体与颗粒分离;其次氧化锌颗粒的粘性较高,且11.6t/h余热锅炉对应系统的产能冷却能力也显不足,进入旋风收尘气的温度不能及时冷下来。而粉尘的粘度跟温度有着密切的关系,当温度高时,粘度也增大,因此氧化铅、氧化锌这些细小颗粒很容易粘付在旋风收尘器的筒壁,从而造成旋风收尘器的堵塞降低了收尘效率。
| 图1、原8-Φ900高效旋风除尘器示意图 | 图2、 旋风除尘器直径对分级除尘效率的影响 |
50㎡沸腾炉原设计床能力为5.0t(精矿)/㎡.24h,现为6.6t(精矿)/㎡.24h。随着炉床能力的增大,烟尘浓度和量也随之增大。虽然随着烟尘的浓度增加,旋风收尘器的捕捉效果会更好,收尘效果会更佳。但同样地,细小颗粒数量也相应地增加。当8-Φ900高效旋风除尘器在此工况下工作,这些颗粒在分离时会冲刷筒壁,旋风壳体在摩擦力的影响下,磨损也较快。
2、旋风的选型与设计
由于上述原因,原旋风除尘器己不适应在此工况下的生产使用。原旋风除尘器的改造选型己势在必行。
2.1、选型
某锌厂70㎡沸腾炉配套的双桶长锥体型旋风除尘器技术成熟,按此思路我们查阅资料认识到双桶长锥体型旋风除尘器,具有体积小、用料省、结构简单、对均匀分配烟气较为有利、除尘效率高的优点,一般情况下除尘效率可达到90%以上,用此种方式改进现用的8-Φ900高效旋风除尘器较为适合我厂的具体情况。
2.2、设计
2.2.1、进口型式与位置
目前国内外该类旋风收尘器进口有两种主要的进口方式:轴向和切向进口。切向进口为最普通的一种进口型式,其制造简单,外形尺寸紧凑;轴向进口是最好的进口型式,它可以最大限度地避免进入气体与旋转气体之间的干扰,可以提高收尘效率。但因气体均匀分布于进口截面,使靠近中心除分离效果很差,结构复杂。基于此,本文通过对比与实际结合,选用螺旋面切向进口,这是由于螺旋面进口为气流通过螺旋面,进入旋风除尘器后,以与水平呈近似10°的倾斜角度,向下做螺旋运动,因此有利于引导气体向下做螺旋运动,同时可以避免相邻两螺旋圈的气流相互干扰,并可以克服湍流和改善上灰环问题。
2.2.2、进口管的型式与位置
进口管可以制成圆形与矩形两种型式。圆形进口管与除尘气的筒壁相切只是一个点,而矩形进口管其整个高度均与筒壁相切,这更有利于气流沿筒壁呈螺旋型式向下,朝锥体流动,更有利于烟尘气体分离[1],为此,本文对进口管选用矩形。进口管的位置,一般有两种,一种是与顶盖相平,一种是与顶盖有一定的距离。本文选用第二种方式,这是由于采用这一种方式,有利于细粉尘富集在顶盖的上旋流中,通过旁室将其送入主旋流进一步分离,以减少短路的机会。
2.2.3、排气管的型式
排气管的型式本文采用收缩式。这是由于在相同管径下,收缩式既不影响旋风收尘器的收尘效率,而且可以降低阻力损失。在一定的范围内,排气管的直径越小,旋风收尘器的效率越高,压力损失也越大。反之,收尘效率越小,压力损失也越小。基于此,选择合适的排气管是设计旋风收尘器非常重要的一个因素。
2.3.4、旋风收尘气的直径
一般旋风收尘器的直径越小,旋转半径越小,粉尘颗粒所受的离心力也越大,旋风收尘器的效率也越高。但过小的直径,旋风收尘筒壁和排气管靠得太近,较大的直径颗粒就有可能反弹至中心气流,在风机的作用下被带走,不仅造成收尘效率底下,而且使烟气的含尘量增大,会给硫酸系统带来很多不利的影响,使生产成本上升,工人劳动强度增大;另外,筒体太小,由于烟尘中含有氧化锌、氧化铅这些粘度较大的细颗粒,很容易在实际使用中被堵塞。因此,合理选用旋风收尘器的直径也是设计中的一个重要因素。
2.2.5、旋风收尘器的尺寸
我厂处理气量Q=36000m3/h。某锌厂处理气量为Q=55000 m3/h,旋风进口流速16m/s。一般旋风进口流速为10至25m/s,根据我厂实际情况,旋风进口速度选定为12.5m/s,主要考虑流速过快壳壁使用寿命短,适当的降低经济性以延长壳壁的使用寿命。鉴于己有某锌厂处理气量为Q=55000 m3/h的双桶长锥体型旋风除尘器的技术,两工况相近,本设计参考了巴伦锌厂设计情况,并根据上述原因与实际要求,通过计算得出以下设计尺寸与形状(见表1、图3)。
表1、 设计尺寸
| 项目 | 比例关系 | 巴伦锌厂 | 云铜锌业 |
| D0 | b/0.25 | Φ3150 | Φ2100 |
| b | (0.2~0.25)D0 | 550 | 340 |
| a | (0.4~0.75)D0 | 1750 | 1170 |
| de | (0.3~0.5)D0 | Φ1430 | Φ860 |
| hc | (0.3~0.75)D0 | 15 | 1412 |
| h | (1.5~2.0)D0 | 1850 | 1300 |
| H—h | (2.0~2.5)D0 | 6975 | 5820 |
| D2 | (0.15~0.4)D0 | Φ250 | Φ250 |
| a | 13~15º | 13~15º | 13~15º |
图3、双桶长锥体型旋风除尘器设计尺寸示意图
3、结论
旋风除尘器、表冷器改造项目在2010年1月实施完成后投运至今,经过近8个月的生产运行,旋风除尘器未出现一次堵塞烟气系统的故障,也未出现收尘器筒壁磨损穿孔的故障。同时也使60㎡电收尘器进口烟气温度稳定运行在330℃内,保证了电场收尘极未出现大量积尘、短路、反电晕的故障,收尘效果良好。到本月止连续稳定运行了8个月,满足了系统生产的需要,达到了方案的目的。
参考文献
[1]金国淼.除尘设备设计.上海科学技术出版社,1985,11:20~110
