
中国一冶机电公司自动化部 程柏超
内容摘要:本文以杭钢2×90m2烧结机主抽风同步电动机系统调试为例,论述了如何确定串入电机定子回路电阻值的理论方法,以及如何结合工艺进行电气调试的方法。
关 键 词:异步起动 降压起动 热变水电阻 阻值的参数计算 电气联锁 轴悬浮 励磁
1 前言
冶金工程中,烧结机主抽风机系统通常采用同步电动机进行传动。杭钢2×90m2烧结机主抽风同步电动机传动系统正是一个典型案例。下面就本例控制系统调试的几个问题与同行相互交流。
2 同步电动机的起动方法
同步电动机的起动方法不外乎同步启动方式与异步启动方式两种。一般地,同步电动机几乎全部采用异步起动方式。异步启动又分为全压起动和降压起动两种方法。但考虑到全压起动对电网冲击很大,同时对电机本身以及被拖动设备的机械冲击均很大,因此常采用降压起动方式。
2.1 同步电动机的降压起动方式
⑴ 采用AC-DC-AC或AC-AC变频器起动的控制方式。
⑵ 利用电机定子回路串接电抗器或电阻、自耦变压器起动是一般低压同步电动机控制通常采用的方法。
⑶ 利用热变电阻器或磁控电抗器软起动的起动方式。
在国内,烧结机主抽风同步电动机的异步起动,多数采用的是高压热变电阻器的降压起动方法,其线路接线见图1。
2.2利用高压热变电阻器降压起动的原理及其特点
⑴ 工作原理:
高压热变电阻器由具有负温度特性的三相平衡电阻(我们通常称为水电阻,确切地讲就是一种电解液)组成。当该电阻通入电流时,电阻体温度逐步升高而电阻值逐步减小,从而使电机端电压逐步升高,起动转矩逐步增加,满足电机平稳起动且降低起动电流的目的。
图1
⑵ 高压热变电阻器降压起动方法的特点:
该起动方法的特点是恒电流,软起动(见图2,曲线1为直接起动电流曲线,曲线2为串热变电阻后起动电流曲线),起动电流是电机额定电流的2.0~3.5倍,既降低了电机起动电流,又改善了定子绕组发热条件,有效地延长电机使用寿命;起动平稳,对机械设备无冲击;对电网影响很小,起动时电网压降在10%以内。
图2
2.3 水电阻阻值的参数计算
为满足此方法的起动特点,首先应确定串入电机定子回路的电阻值,我们可以通过定子回路等效阻抗来计算。计算之前,先定义几个参数的含义:
Z1------电机定子阻抗(串水电阻之前)
r1------电机定子绕组直流电阻(串水电阻之前)
x------电机定子绕组感抗
q1------全压起动倍数(全压起动电流除以电机额定电流),一般地,异步电机取6,同步电机取7。
Z2------电机定子阻抗(串水电阻之后)
r2------电机定子绕组回路直流电阻(串水电阻之后)
q2------目标启动倍数
R------水电阻阻值(R= r2-r1)
已知U1e为定子额定电压,I1e为定子额定电流
因为:Z1= U1e/ I1e q1 x=0.9695 Z1 r1=0.2 Z1
Z2= U1e/ I1e q2 r2= R= r2-r1
通过以上公式,可计算得出目标启动倍数为q2时,水电阻R的阻值。以杭钢主抽风同步电动机为例,其型号参数如下:
型号:TD4600-6/1730 ,额定功率:4600KW,额定电压:6000V,额定电流506A,工作制:S1,Y接,COSφ=0.9,绝缘水平:F级。
故,由上已知U1e=6000V,I1e=506A,我们取q1=7,q2=3.5,则得:
Z1= U1e/ I1e q1=0.978Ω x=0.9695 Z1=0.948Ω r1=0.2 Z1=0.196Ω Z2= U1e/ I1e q2=1.956Ω r2==1.711Ω R= r2-r1=1.711-0.196=1.515Ω
然后,根据计算所得R值进行电解液的配比。具体做法是用V-A法测量电解液的阻值,通过调整电解液的配比,直到阻值满足R为止。
以上分析的是一种公式计算R值,还有一种对照表法,见表1。
表1 高压热变电阻起动器阻值计算参考表
| 高压热变电阻起动器阻值计算参考表 | |||
| 异步电机(全压启动倍数q1按6倍计算) | 同步电机(全压启动倍数q1按7倍计算) | ||
| 目标启动倍数q2 | 系数k | 目标启动倍数q2 | 系数k |
| 2.0 | 0.2536000 | 2.5 | 0.1998435 |
| 2.1 | 0.2390123 | 2.6 | 0.1903351 |
| 2.2 | 0.22560 | 2.7 | 0.1814792 |
| 2.3 | 0.2133986 | 2.8 | 0.1732050 |
| 2.4 | 0.2020725 | 2.9 | 0.1654513 |
| 2.5 | 0.1915734 | 3.0 | 0.1581650 |
| 2.6 | 0.1818041 | 3.1 | 0.1513001 |
| 2.7 | 0.1726815 | 3.2 | 0.1448159 |
| 2.8 | 0.11345 | 3.3 | 0.1386767 |
| 2.9 | 0.1561015 | 3.4 | 0.1328509 |
| 3.0 | 0.1485290 | 3.5 | 0.1273106 |
| 3.1 | 0.1413700 | 3.6 | 0.1210449 |
| 3.2 | 0.1345833 | 3.7 | 0.1169884 |
| 3.3 | 0.1281327 | 3.8 | 0.11212 |
| 3.4 | 0.1219858 | 3.9 | 0.1075396 |
| 3.5 | 0.1161136 | 4.0 | 0.1030981 |
| R=k× U1e/ I1e | |||
3 系统起动条件及工艺与电气联锁的电路分析与调试
3.1 系统启动条件
⑴ 应根据国标GB50150-2006规定的试验项目对同步电动机进行检测并保证合格;
⑵ 确认电机铭牌参数符合工艺及电气设计要求;
⑶ 检查主回路、励磁回路绝缘合格;
⑷ 检查励磁回路碳刷滑环无缺陷;
⑸ 检查电机控制、励磁、保护、监视装置处于准备好状态;
⑹ 进行各种继电保护(综保)、电气联锁、工艺联锁关系的模拟试验;
⑺ 高压热变电阻起动器已处于接入状态;
⑻ 保证各介质系统运行正常,比如冷却水、润滑系统(包括高位油箱油位)、液压系统等;
⑼ 要求机械人员确认机械设备处于准备好状态,例如风机风门在主电机起动前处于关闭位置;
⑽ 起动顶轴油泵,风机轴和轴瓦之间充满润滑油,风机轴两端被高压润滑油顶起处于悬浮状态,起到减小磨察和降温作用。
3.2 工艺与电气联锁的电路分析与调试
在调试过程中,顶轴油回路的高油压与低油压两个压力接点与电气的联锁关系,与我们通常所讲的低油压起泵、高油压停泵的概念是不相同的,此点往往导致不少人产生错误的理解。看似一个简单的电路(见图3),对这两个压力开关的调试,要根据电气回路的分析并结合对工艺的理解才能完成。分析如下:
图3
图3所示电路图中,中间继电器13K的接点是顶轴油泵运行信号,顶轴油泵运行时闭合,停止时打开。Hp是顶轴油路高压力信号(取常开点),当油路中压力大于等于压力开关Hp的设定值时压力接点Hp闭合;Lp是顶轴油路低压力信号(取常闭点),当油路中压力小于等于压力开关Lp的设定值时压力接点Lp闭合。图4所示,是轴未被顶起时的状态,由于此时轴落在轴承上堵塞了油路,这时开起顶轴油泵,必须要有足够的油压才能将轴顶起(比如5MPa)从而处于悬浮状态。而一旦轴被顶起后,见图5所示(轴被顶起时的悬浮状态),由于此时油路畅通,维持轴处于悬浮状态所需油压要小得多(2MPa)。
结合图4、图5,我们再来分析图3所示电路图就明白其工作原理。首先,顶轴油泵启动,中间继电器13K接点闭合,此时轴处于图4状态,由于油路不通,油路中油压较高,当油压达到压力开关Hp的设定值时压力接点Hp闭合(调整压力开关时,我们通常将Hp的设定值调整为略低于5MPa,以保证常开接点Hp的可靠闭合),通过中间继电器14K的接点自锁,继电器14K保持通电状态直到顶轴油泵停止工作为止。当油压达到5MPa,轴被顶起后,此时轴处于图5状态,由于油路畅通,油压迅速回落,达到维持轴处于悬浮状态所需油压2MPa时压力接点Lp闭合(调整压力开关时,我们通常将Lp的设定值调整为略高于2MPa,以保证常闭接点Lp的可靠闭合),此时中间继电器15K通电。中间继电器14K与15K的接点串联,作为轴被顶起的信号送给PLC。为什么要将中间继电器14K与15K的接点串联呢?还得结合工艺过程分析,因为单有中间继电器14K的接点信号不能代表轴已被顶起,比如油路堵塞但轴未被顶起时中间继电器14K照样能闭合,因此只有中间继电器14K和15K两者都满足通电条件,才能证明轴已被顶起。
4 几种典型起动失败的原因分析
4.1 励磁故障
在同步电机起动并投励、投全压之后大约2到3秒时间,综保装置发出跳闸信号,励磁系统报“失步跳闸”故障。经分析,其故障原因应该是在电机从亚同步转速(即95%同步转速)拉到同步转速的过程中,系统发生同步振荡(同步振荡次数在系统允许范围内是正常的,一般为2~15次),并且其实际振荡次数超过系统设定的振荡次数保护值。排除该故障的方法是进行励磁系统参数调整:一是将励磁失步从“跳闸”修改为“整步”;二是将同步振荡次数增加,比如从“8”修改为“12”。
4.2 综保“瞬动跳闸”
系统起动后瞬间跳闸,综保装置发出“瞬动跳闸”信号。发生该故障的原因要从两方面来分析判断:第一种情况是瞬动跳闸设定值Is过小,第二种情况是水电阻阻值匹配不正确(偏小)。此时,应测得当综保装置跳闸时电机定子的瞬间电流,如果该电流小于目标起动倍数电流,但又大于瞬动跳闸设定值Is,则属于第一种情况,应该适当增大瞬动跳闸设定值Is;如果该电流大于目标启动倍数电流(即I1e q2),则属于第二种情况,应重新配水电阻,适当增大其阻值。配制按本文2.3介绍的方法进行。
4.3起动时间过长,长时间不投全压、投励,起动失败
该主抽风电机正常的起动时间大概在40秒~50秒之间。如果长时间不投全压、投励,则系统故障跳闸(如图6所示起动曲线)。产生此现象的原因是水电阻阻值匹配过大,导致电机起动时电磁转矩小,甚至小于负载转矩,产生不了加速转矩,电机长时间不能加速到亚同步转速(即95%同步转速,同步转速nf=60f/P,f是电源频率,P是电机极对数),因而不可能投全压、投励。应重新配水电阻,适当减小其阻值。图7为正常起动曲线。
5 结束语
笔者以杭州2×90m2烧结机主抽风同步电动机系统调试为例,论述了如何确定串入电机定子回路电阻值的理论方法,以及如何结合工艺进行电气调试的方法。为数不少的人认为电气调试员不用懂工艺,但实践证明,往往多数电路图要结合工艺去理解,一些压力开关、行程开关、流量温度等的调试也要结合工艺,甚至所有传动装置的速度设定、运行方式等都与工艺相关。本文介绍了烧结机主抽风同步电动机几种典型的起动失败事例,并分析了其产生的原因及解决的办法。作为调试员,应本着理论与实践相结合的科学方法去分析问题和解决问题,它既体现了一名调试员的理论水平,同时又反映了其实际动手能力和处理问题的能力。
参考文献:
(1) 余道松.企业电气调整手册.武汉:武汉测绘科技大学出版社
