一、工程概况
随着国民经济的发展,高层和超高层建筑日益增多,其中很大一部分是在原有建筑拆迁基础上进行建设,基础如采用灌注桩等桩型,存在场地狭窄,排浆困难,施工噪音扰民等缺点,而静力压桩系利用液压缸产生压力夹持桩身,利用桩架自重和附属配重的重量,将预制桩逐节压入土中。压桩无振动,对周围无干扰,桩配筋简单,短桩可接长,节约钢材,可压截面400mm以下的钢筋混凝土空心管桩、实心桩。利用静压方式施工的预制混凝土桩由于存在施工噪音低、施工进度快的优点,适用软土地基,可避免打桩振动影响邻近建筑物或设备的情况,应用逐渐增多。但预制混凝土桩在利用静压桩机进行施工过程中,桩身易出现裂缝,《预制钢筋混凝土方桩(97G361)》第6.3.3条明确要求“处于地下水位以下的桩,最大裂缝宽度不超过0.2mm”,所以对于高水位地区施工中桩身裂缝的控制,就成为重要内容。以下以我单位施工的开封市妇女儿童医院桩基工程为例,对桩施工过程中易出现的裂缝原因进行了简单分析。
该工程共有16层,总建筑面积66850㎡,框剪结构,选用静压预制桩基础,桩截面400mm×400mm,桩长为14.0m和15.0m两种,单桩竖向承载力极限值约为1920kN,设计要求桩基施工送桩终止条件以单桩承载力为主,以标高为辅,压桩力估算值3870 kN,设计要求将桩尽量送至粉沙层,选用YZY-420全液压式静力压桩机进行施工。设计静压桩总数为1201根,实际完成1244根。地下水埋深0.44m~0.75m,场地土类型为中软场地土,场地类别为Ⅱ类。具体地质参数详见表1。
表1 工程地质勘察报告
层号 | 岩性 | 层厚(m) | 层底埋深(m) | fk (kPa) | Es (MPa) | qsk(kP) | qpk (kPa,) |
① | 杂填土 | 0.6~1.3 | 0.6~1.3 | ||||
② | 粉 土 | 7.0~7.8 | 8.2~8.6 | 75 | 2.7 | 40 | |
③ | 粉 土 | 5.7~6.2 | 14.21~14.6 | 100 | 4.1 | 44 | |
④ | 粉质粘土 | 4.0~5.3 | 18.4~19.7 | 120 | 4.6 | 45 | |
⑤ | 粉 砂 | 1.0~1.8 | 20.4~21.0 | 210 | 19.2 | 52 | 2300 |
⑥ | 细 砂 | 7.4~8.3 | 28.0~29.6 | 300 | 35.0 | 79 | 5200 |
本桩基工程施工主要由混凝土桩预制和现场压桩两个过程组成,混凝土桩预制委托构件厂(完成)。工程分为两个阶段进行,第一阶段将桩分为两段制作(总数281根),施工正常。第二阶段为加快施工进度,采用全长预制整根压入的方法进行施工,施工中一定比例桩身出现裂缝,对这一部分桩抽样进行钻芯取样检测,检测结果证明混凝土强度等级达到设计要求,对现场所存预制桩进行外观质量检查和外形偏差检查,均满足规范要求。
经现场分析和试验,认定桩身开裂原因可分为以下三类,现分别予以介绍。
第一类裂缝是由于桩机夹持机构中的夹持板磨损,板面平整度下降,未及时更换,桩身局部受压面积减少,桩身局部受压超过抗压强度极限,致使桩表面开裂。这类裂缝平行于桩截面,位置位于夹持板与桩身接触面高度方向1/2处,宽度自中心向两侧开展的同时由宽变窄,最宽处不大于0.2mm,深度不大于10mm。
第二类裂缝是由于桩机本身机械故障引起,正常的夹持机构的四块夹持板在夹住桩身施压后,应为符合桩身形状的方形,但由于桩机故障,液压缸伸出长度不一致,夹持机构只有2~3块夹持板夹住桩身施压,易造成桩身棱角局部开裂或脱落,裂缝宽度约0.1mm,深度可至主筋外表面。
第三类裂缝产生原因又分为两种情况:
1、压桩过程中,桩身轴线与桩机夹持机构中心线产生偏离(如图1),与桩机施加的压桩力作用线产生夹角,随着桩不断被压入土中,桩身偏离角和偏心矩逐渐加大, 由于桩长细比较大,随之产生的附加弯矩将产生不可忽视的侧向挠度,而侧向挠度又进一步加大偏心距,致使附加弯矩不断增大,使桩在桩机的(送桩力)轴向力和附加弯矩的作用下产生开裂,裂缝深度100mm ~300mm,裂缝宽度为0.3~10mm,位置在桩机夹持板以下100cm区域内。
2、桩体绕自身轴线产生一定角度转动,与桩机夹持机构形成一定夹角,当夹持机构向桩身施加压力时,造成桩身局部棱角开裂乃至脱落。上述两种形式在施工中一般对桩身复合作用,即两种裂缝同时出现。原因为:(1)场地内存在厚度为0.6~1.3m的杂填土层,由于杂填土夹杂砖渣、碎混凝土块等杂物,土层均匀性差,易造成桩身入土后发生角度偏离。(2)由于送桩力大,桩机施工自重近4000 kN,现场杂填土中粉土比例大,且含水率较高,经反复碾压后,形成“橡皮土”。这样在进行压桩施工时,桩机自身不能稳定,易使桩体发生角度偏离。
图1桩身轴线与夹持机构中心线偏离示意图
图2 荷载—变形的关系曲线图
三、处理措施
文献[1]指出:1、普通钢筋混凝土构件内力不到30%极限荷载(混凝土应力达到抗拉强度,钢筋应力达50~60MPa左右)便出现裂缝,裂缝宽度在0.05mm~0.1mm左右,这种裂缝对结构的安全度没有影响,还可承受70%~80%的极限荷载.(如图2所示)。由此可知桩身微裂只要在上述范围,桩的承载力可按原设计70%~80%考虑,借鉴以上原则,采取以下措施进行裂缝控制和开裂桩的处理(1)对桩机进行检修,更换桩机夹持板使之达到要求(桩身表面夹持板印痕超过夹持板总面积的85%)。(2)桩插入土中定位时的垂直度偏差不得超过0.5%,偏差过大应拔出移位再压或补桩,入土深度小于1m可直接校正。(3)改进施工工艺,采取送桩器进行局部引孔,利用钻机全长引孔结合的方法,减少桩施工过程中对土体的扰动,以桩孔对桩进行导向,防止桩身发生角度偏离。
通过采取以上措施,后续施工正常。
对已产生裂缝的桩分类进行处理:(1)对具有第一类裂缝的预制桩,只需用补缝材料进行修补后压入。(2)具有第二类裂缝的预制桩拔出后,用高一等级混凝土进行修补再行压入。(3)具有第三类裂缝的预制桩,按废桩处理。(4)请设计单位选择桩位进行补桩。
从本工程桩基施工中桩身出现的裂缝情况来看,桩机工况为桩身开裂的主要因素,因此,静压预制混凝土桩的施工,桩机因素较为重要且属可预控范围,应重点进行控制,在施工前和施工期间,应对桩机进行检查和定期维修,以消除由于桩机故障所引发的桩身裂缝。
基坑开挖后对桩身完整性采取低应变动力检测,在所测193根桩中有183根为一类桩,占检测桩总数的94.8%,二类桩10根,占检测桩数的5.2%,无三类桩。对不同桩长的35根基桩进行高应动力变检测,单桩竖向承载力最小值1972 kN,均值2110kN. 静压桩施工质量优良。
四、结论
由以上论述可得出结论:
1、静压桩施工,宜选用短桩或分段桩组成的长桩,以提高桩的刚度,避免由于桩变形过大造成的桩体开裂。
2、施工期间宜持续降水,待土体沉实后再开始施工,以减少施工中的土体变形引起的桩机和预制桩的相对位移。