
外观颜色基本一致,模板错台控制基本没问题,漏浆基本没有,没有过振,没明显沙线。内箱下倒角无明显砼不密实,横隔板、锚后无明显砼不密实情况。
有制作喷淋设备,有凿毛机,凿毛效果可以。
一、模板
1、底模
出现问题:小桩号端模板下沉
原因:底模与台座间未密贴。
整改措施:端头位置底模必需与台座100%密贴;中间位置底模与台座必需每个跳墩的四条边与底模全焊连接。
2、端头模板
存在问题:
(1)设计不够合理,张拉口位置拆模困难
(2)封端位置不能在首次浇筑时定位,封端准确性难以保证。
整改措施:建议处理方式:
(3)齿板
右侧
左侧
整改措施:齿板接头要有固定
二、钢筋
1、钢筋下料和安装
(1)纵向通长钢筋不统一
(2)横隔板钢筋
2、波纹管定位。锚头位置明显偏位
三、混凝土浇筑
1、砼的搅拌和运输
总体砼质量ok,出现问题:
(1)第一车料后期砼塌落度18,塌落度过大
(2)第二车料后期砼太黏,从运输车上倒下来都有困难。
原因:
(1)设计塌落度为160~200,本身设计塌落度偏大,且现场控制要求不明确
(2)浇筑箱梁过程中与桩基砼穿插拌和,造成砼性质不统一,不易控制砼质量
解决措施:
(1)当前温度,明确砼塌落度底不大于160,最好控制在140,天气转热后根据现场具体情况再做调整。
(2)非特殊情况,要保证箱梁浇筑时专机拌和箱梁砼。
(3)尽量缩短砼在现场的耽搁时间:a,砼运输从原来的6方/车调整为4.5方/车;b,上料斗从原来的一个改为两个,减少等料的时间;c,振捣工从原来的2个调整为3个,确保振捣不影响下料。
2、砼的浇筑顺序和砼的振捣:
出现问题:
(1)施工冷缝
(2)漏振
(3)气泡
原因:
(1)浇筑顺序,先浇筑底板到头,回头再浇筑腹板,造成出现冷缝位置前后施工时间差约40分钟。
(2)人手、设备不足,施工工人经验不足
整改措施:
(1)调整浇筑顺序,第一次浇筑不可底板浇筑到头再浇筑腹板,应从一端往另一端逐层浇筑,分三到四次浇筑至另一端,再反过来从另一端浇筑回来。
(2)a,上料斗从原来的一个改为两个,减少等料的时间;b,振捣工从原来的2个调整为3个,两大一小三个振动棒。
四、拆模及养生
(1)内模拆模太早,有粘模
(2)内模横隔板凿毛太早,砼松散
整改措施:内模拆除必须等到砼发热后方可以。时间在6个小时以上。隔板位置凿毛必须等到砼终凝12h。
(2)外模,拆除时间合适,浇筑后32小时拆模,可适当提前至28小时。
有轻微掉角,不可隔板模板整体拆除。
(3)顶板拉毛与隔板凿毛
拉毛深度不够,拉毛不直顺
(4)养护
A内箱没有养护设备
B养护水管架过高
五、场地
完善排水,加设的排水沟要切割
及时清理
最 后
最紧要的
上 人
确保一天两片梁
