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小箱梁预制首件总结

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-24 08:44:21
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小箱梁预制首件总结

小箱梁预制首件总结外观颜色基本一致,模板错台控制基本没问题,漏浆基本没有,没有过振,没明显沙线。内箱下倒角无明显砼不密实,横隔板、锚后无明显砼不密实情况。有制作喷淋设备,有凿毛机,凿毛效果可以。一、模板1、底模出现问题:小桩号端模板下沉原因:底模与台座间未密贴。整改措施:端头位置底模必需与台座100%密贴;中间位置底模与台座必需每个跳墩的四条边与底模全焊连接。2、端头模板存在问题:(1)设计不够合理,张拉口位置拆模困难(2)封端位置不能在首次浇筑时定位,封端准确性难以保证。整改措施:建议处理方
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导读小箱梁预制首件总结外观颜色基本一致,模板错台控制基本没问题,漏浆基本没有,没有过振,没明显沙线。内箱下倒角无明显砼不密实,横隔板、锚后无明显砼不密实情况。有制作喷淋设备,有凿毛机,凿毛效果可以。一、模板1、底模出现问题:小桩号端模板下沉原因:底模与台座间未密贴。整改措施:端头位置底模必需与台座100%密贴;中间位置底模与台座必需每个跳墩的四条边与底模全焊连接。2、端头模板存在问题:(1)设计不够合理,张拉口位置拆模困难(2)封端位置不能在首次浇筑时定位,封端准确性难以保证。整改措施:建议处理方
小箱梁预制首件总结

外观颜色基本一致,模板错台控制基本没问题,漏浆基本没有,没有过振,没明显沙线。内箱下倒角无明显砼不密实,横隔板、锚后无明显砼不密实情况。

有制作喷淋设备,有凿毛机,凿毛效果可以。

一、模板

1、底模

出现问题:小桩号端模板下沉

原因:底模与台座间未密贴。

整改措施:端头位置底模必需与台座100%密贴;中间位置底模与台座必需每个跳墩的四条边与底模全焊连接。

2、端头模板

存在问题:

(1)设计不够合理,张拉口位置拆模困难

(2)封端位置不能在首次浇筑时定位,封端准确性难以保证。

整改措施:建议处理方式:

(3)齿板

右侧

左侧

整改措施:齿板接头要有固定

二、钢筋

1、钢筋下料和安装

(1)纵向通长钢筋不统一

(2)横隔板钢筋

2、波纹管定位。锚头位置明显偏位

三、混凝土浇筑

1、砼的搅拌和运输

总体砼质量ok,出现问题:

(1)第一车料后期砼塌落度18,塌落度过大

(2)第二车料后期砼太黏,从运输车上倒下来都有困难。

原因:

(1)设计塌落度为160~200,本身设计塌落度偏大,且现场控制要求不明确

(2)浇筑箱梁过程中与桩基砼穿插拌和,造成砼性质不统一,不易控制砼质量

解决措施:

(1)当前温度,明确砼塌落度底不大于160,最好控制在140,天气转热后根据现场具体情况再做调整。

(2)非特殊情况,要保证箱梁浇筑时专机拌和箱梁砼。

(3)尽量缩短砼在现场的耽搁时间:a,砼运输从原来的6方/车调整为4.5方/车;b,上料斗从原来的一个改为两个,减少等料的时间;c,振捣工从原来的2个调整为3个,确保振捣不影响下料。

2、砼的浇筑顺序和砼的振捣:

出现问题:

(1)施工冷缝

(2)漏振

(3)气泡

原因:

(1)浇筑顺序,先浇筑底板到头,回头再浇筑腹板,造成出现冷缝位置前后施工时间差约40分钟。

(2)人手、设备不足,施工工人经验不足

整改措施:

(1)调整浇筑顺序,第一次浇筑不可底板浇筑到头再浇筑腹板,应从一端往另一端逐层浇筑,分三到四次浇筑至另一端,再反过来从另一端浇筑回来。

(2)a,上料斗从原来的一个改为两个,减少等料的时间;b,振捣工从原来的2个调整为3个,两大一小三个振动棒。

四、拆模及养生

(1)内模拆模太早,有粘模

(2)内模横隔板凿毛太早,砼松散

整改措施:内模拆除必须等到砼发热后方可以。时间在6个小时以上。隔板位置凿毛必须等到砼终凝12h。

(2)外模,拆除时间合适,浇筑后32小时拆模,可适当提前至28小时。

有轻微掉角,不可隔板模板整体拆除。

(3)顶板拉毛与隔板凿毛

拉毛深度不够,拉毛不直顺

(4)养护

A内箱没有养护设备

B养护水管架过高

五、场地

完善排水,加设的排水沟要切割

及时清理

最 后

最紧要的

上   人

确保一天两片梁

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小箱梁预制首件总结

小箱梁预制首件总结外观颜色基本一致,模板错台控制基本没问题,漏浆基本没有,没有过振,没明显沙线。内箱下倒角无明显砼不密实,横隔板、锚后无明显砼不密实情况。有制作喷淋设备,有凿毛机,凿毛效果可以。一、模板1、底模出现问题:小桩号端模板下沉原因:底模与台座间未密贴。整改措施:端头位置底模必需与台座100%密贴;中间位置底模与台座必需每个跳墩的四条边与底模全焊连接。2、端头模板存在问题:(1)设计不够合理,张拉口位置拆模困难(2)封端位置不能在首次浇筑时定位,封端准确性难以保证。整改措施:建议处理方
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