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QC提高金刚砂地坪一次验收合格率

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-24 08:45:54
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QC提高金刚砂地坪一次验收合格率

提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率一、工程概况XX.其中地下车库地坪总面85900平方米,均采用金刚砂耐磨地面。金刚砂耐磨地面做法:细石混凝土钢筋地坪→撒布第1遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→专用机械磨平→撒布第2遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→圆盘镘抹抹平,至少3遍纵横交错进行-面层涂抹锂基液态密封固化剂。二、QC小组简介表2-1小组成员简介表小组名称XX项目“金刚”QC小组课题名称提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率成立时间2017年6月3日课题类型现场型课题登记时间小组注册
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导读提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率一、工程概况XX.其中地下车库地坪总面85900平方米,均采用金刚砂耐磨地面。金刚砂耐磨地面做法:细石混凝土钢筋地坪→撒布第1遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→专用机械磨平→撒布第2遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→圆盘镘抹抹平,至少3遍纵横交错进行-面层涂抹锂基液态密封固化剂。二、QC小组简介表2-1小组成员简介表小组名称XX项目“金刚”QC小组课题名称提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率成立时间2017年6月3日课题类型现场型课题登记时间小组注册
提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率

一、工程概况

XX.其中地下车库地坪总面85900平方米,均采用金刚砂耐磨地面。金刚砂耐磨地面做法:细石混凝土钢筋地坪→撒布第1遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→专用机械磨平→撒布第2遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→圆盘镘抹抹平,至少3遍纵横交错进行-面层涂抹锂基液态密封固化剂。

二、QC小组简介

表2-1 小组成员简介表

小组名称XX项目“金刚”QC小组

课题名称提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率

成立时间2017年6月3日课题类型现场型

课题登记时间小组注册号

课题活动时间2017年6月-2017年11月课题登记号

小组人数10人活动次数8次

QC教育时间50小时出勤率100%

成员名单

序号姓名性别学历职称职务组内分工

1 男本科工程师项目执行经理组长、总负责

2 男硕士工程师项目总工副组长、策划组织

3 男专科工程师生产经理成员、现场总负责

4 男专科工程师质量总监成员、质量收集

5 男本科助理工程师施工员成员、现场负责

6 男本科助理工程师技术员成员、现场负责

7 男本科助理工程师测量主管成员、测量控制

8 男本科助理工程师技术员成员、现场负责

9 男 本科 助理工程师 施工员

成员、现场负责 10

专科 助理工程师 劳务现场负责人

成员、现场负责

成员构成

人员

人数 所占比率

工程师 4 40.0% 助理工程师

6

60.0%

制表人:XX 制表日期:2017-6-6 表2-2小组活动过程计划表

制表人:XX 制表日期:2017-6-6

三、选题理由

图3-1 选题理由评价图 制图人:XX 制图日期:2017-6-10

四、现状调查

我们QC 小组首先结合本工程特点,对现场D1-D3楼已施工的金刚砂耐磨地面质量情况进行调查,经收集数据统计,共采集300点,合格点261点,不合格39点,合格率为87.0%,现将调查分析的金刚砂耐磨地面质量缺陷情况汇总如下表:

表4-1 已完金刚砂耐磨地面质量缺陷调查汇总表

序号 项目 频数(点) 频率(%) 累计频率(%)

1 地面平整度偏差 18 46.

2 46.2 2 地面局部裂缝 1

3 33.3 79.5 3 地面局部空鼓 3 7.7 87.2

4 地面分格缝不顺直

3 7.7 94.9 5

其它 2 5.1 100 合计:

39

100

100

制表人:XX 制表日期:

2017-6-15

项目要求

创优质工程,树企业形象,项目要求地下室金刚砂耐磨地面施工质量达到一次验收合格率90%以上。

工程现状

施工难点

选定课题

现场地下室金刚砂耐磨地面施工质量不高,一次验收合格率仅达到87%。

本项目地下室金刚砂施工面积大,工期紧,地面的使用率高,成品的质量控制是施工的重难点。 提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率

51020

40

60

80

1833

地面分隔缝不顺直

地面平整度偏差

地面局部裂缝

地面局部空鼓46.2%

79.5%

87.2%

N=39

频数(个)累计频数(%)

100

2

其他

2013

94.9%

2515303935

图4-1 金刚砂地面工程质量缺陷排列图

制图人:XX 制图日期:2017-6-21

由排列图看出,影响金刚砂耐磨地面质量缺陷主要是: 1、地面平整度偏差 2、地面局部裂缝 。

五、设立目标

1、目标值

根据项目要求,小组把本次QC 课题目标设定金刚砂耐磨地面工程质量合格率92%。

图5-1 金刚砂耐磨地面一次验收合格率现状与目标对比图

制图人:XX 制图日期:2017-6-25

2、目标可行性分析

1、质量目标明确,公司领导重视,全力支持工程创优,派技术人员现场指导,操作人员经过培训,参训合格率100%。

2、地面平整度偏差和地面局部裂缝总共占金刚砂地面质量问题的79.0%,如果采取措施,解决主要问题的80%,那么根据目标合格率计算公式(目标合格率=原合格率+(1-原合格率)×主要质量问题累计频率×主要质量问题预计完成率)得:87%+(1-87%)×79.0%×80%=95.8%≥95.2%,因此理论计算目标是可以实现的。

3、同类工程先进水平

公司在同类工程施工中,曾在XX程中金刚砂耐磨地面一次验收合格率达到96.3%,为本次活动积累了丰富的经验。

结论:QC小组一致认为将金刚砂耐磨地面一次验收合格率由87%提高到92%是完全可行的。

六、原因分析

QC小组进行头脑风暴,应用关联图对“地面平整度偏差”和“地面局部裂缝”两

个主要问题进行原因分析,从中找到末端因素。

- 7 -

图6-1 “地面平整度偏差”、“地面局部裂缝”关联图

注:末端因素

制图人:XX 制图日期:2017.6.27

7.1确定要因

QC小组召开“要因分析”会,对因果图所分析的8个末端因素进行要因确认。

表7-1 要因确认计划表

序号末端因素确认内容确认方法确认标准负责人计划完成时间

1 测量仪器未校

查阅设备仪器台账调查分析仪器校核率达到100% XX 2017年7月1日

2 打磨机械陈旧检查现场机械是否过期,设

备是否按要求保养

调查分析

现场使用设备应100%

合格

XX、2017年7月5日

3 未正确设置施

工缝

现场是否有设置施工缝现场检查

按照设计要求不大于

6*6米间距设置

XX、2017年7月9日

4 员工培训不到

现场查看施工作业人员的

操作及培训记录

调查分析培训合格率100% XX、2017年7月13日

5 未对进场材料

检测

检查验收记录是否完善,发

现有问题材料及时退场

调查分析

现场检查率应达

100%,并均有检测报

告,有问题材料一律退

场处理

XX 2017年7月17日

6 砼浇筑振捣不

到位

现场是否每次砼浇筑都有

进行振捣,并且按照要求振

捣密实

现场检查

确保现场振捣按要求

100%执行

XX 2017年7月21日

7 地面未进行养

地坪面层是否按要求进行

养护

现场检查养护率应达到100% 2017年7月25日

8 打磨时机把握

不准

现场是否有专人全程跟踪

打磨施工,严格施工要求打

现场检查

打磨时机准确率达到

100%

2017年7月29日

制表:XX 日期:2017年06月30日

- 8 -7.2对以上条末端因素逐条进行要因确认

☆要因确认1:

表7-2

末端因素仪器未校核确认方法现场检查

确认时间2017年7月1日确认人XX

确认标准仪器校核率达到100%

验证情况:

经对现场测量仪器进行调查,全站仪、经纬仪、水准仪定期校准,测量仪器由专人负责维护保养,在合理使用期内。钢尺等为新购买合格产品,全站仪、经纬仪施工前进行校准。

图1测量仪器台账表

结论非要因

- 9 -表7-3

末端因素打磨机械陈旧确认方法现场检查

确认时间2017年7月5日确认人XX、XX

确认标准现场使用设备应100%合格

验证情况:

经对现场打磨机械进行检查,使用功能均能满足现场施工情况,并有专人针对机械设备进行保养维护。

图2 现场打磨机使用功能良好

图3 设备检查记录表

结论非要因

- 10 -表7-4

末端因素未正确设置施工缝确认方法现场检查

确认时间2017年7月9日确认人XX、XX

确认标准按照设计要求不大于6*6米间距设置

验证情况:

经对现场施工缝留设情况进行调查,现场施工缝留设较为随意,最大间距达15米*15米,且不顺直,出现了混凝土收缩裂缝。

图4 现场金刚砂地面收缩裂缝

结论要因

- 11 -表7-5

末端因素员工培训不到位确认方法现场检查

确认时间2017年7月13日确认人XX、XX

确认标准培训合格率100%

验证情况:

经查看施工作业人员的培训及考核记录,均有进行培训,且对其培训进行考核,考试合格率达到100%。

图5员工培训会图6 培训签到表

结论非要因

- 12 -

末端因素未对进场材料检测确认方法现场检查

确认时间2017年7月17日确认人XX

确认标准现场检查率应达100%,并均有检测报告,有问题材料一律退场处理

验证情况:

通过对现场的调查,发现现场的材料检验到位,材料的检测报告齐全,手续完善,现场的检查率达到100%。

图6 现场材料检验报告

结论非要因末端因素砼浇筑振捣不到位确认方法现场检查

确认时间2017年7月21日确认人XX

确认标准确保现场振捣按要求100%执行

验证情况:

通过对现场工长以及现场工人的施工操作检查,现场砼浇筑时均有不少于三人同时进行振捣工作,操作到位,按要求100%执行。

图现场工人振捣实施

结论非要因末端因素地面未进行养护确认方法现场检查

确认时间2017年7月25日确认人

确认标准养护率应达到100%

验证情况:

经现场调查,在地面金刚砂施工完毕之后一个星期内,均有人按时进行保养工作,及时喷有养护剂等养护措施,养护率达到100%。

图现场金刚砂地坪喷洒专用养护剂

结论非要因末端因素打磨时机把握不准确认方法现场检查

确认时间2017年7月29日确认人

确认标准打磨时机准确率达到100%

验证情况:

经对现场金刚砂打磨施工发现,工人对金刚砂粉撒播、打磨时机过早的问题,导致产生砼未凝固好,砼收缩变形大,产生了不平整和裂缝;并且有时工人打磨时间过晚,砼硬化,打磨难度加大,产生软硬不一的不平整。工人的打磨时机时早时晚,没有很好找到打磨时机,导致了金刚砂耐磨地面后期出现诸多问题。

图打磨时机不准确导致的地面平整度等问题

结论要因八、制定对策

针对影响金刚砂耐磨地面质量的2个要因,小组成员根据5W1H的原则,研究对策,制定目标,采取措施,专人负责,具体见对策措施表。

表8-1 对策措施表

序号要因对策目标措施地点

完成

时间

负责人

1 未正确

设置施

工缝

改进施工

缝设置位

不出现收

缩引起裂

1、重新优化施工流水段,

将分割线尽量布置在车位

划线处,用车位白线进行

覆盖

2、在墙柱脚边设置真缝

3、施工缝严格按要求6*6

米间距设置

现场

2 打磨时

机把握

不准

加强金刚

砂面层施

工质量控

金刚砂面

层施工质

量合格率

达100%

1、安排专人计算把握面层

上料、打磨时机

2、打磨时分层分批纵横向

交错进行

3、检查面层打磨质量

现场

制表人:XX、XX制表日期:2017-8-01

九、实施对策

根据制定的对策,QC小组成员与项目部管理人员、各施工班组对照目标逐一展开实施。

实施过程:

1、小组成员XX和XX对地下室金刚砂地坪施工流水段进行了重新优化,最终制定如下分段跳仓法施工,优化每个分区的分隔缝设置,尽量将切缝位置与车库白线重合,更加合理设置施工缝。

实施一、改进施工缝设置位置

图1 现场地下室跳仓法平面图

图2 分隔缝划分图

图3 切割缝与车库白线重合

2、墙柱脚边缘由于施工等原因是裂缝容易产生的地方,在柱脚边缘切割施工缝,可以有效的避免裂缝;在墙角边缘,打混凝土之前设置一块泡沫板,泡沫板高度同金刚砂地面厚度,形成一条真缝。由小组成员XX和代爽负责按排施工人员,在D4地下室施工金刚砂地坪时,对柱脚边缘进行施工缝切割,设置墙角泡沫板。

图4 柱脚边缘切割真缝

图5 现场泡沫板材料准备

图6 现场墙角泡沫板设置

2、由小组成员XX 和XX 负责对现场施工缝切割的监督,在施工完毕的金刚砂地面必须及时进行施工缝的切割,并且严格按照设计要求6米*6米进行。

图7 分隔缝设置

阶段性实施效果:

通过对措施一的实施,在墙柱脚设置真缝,以及施工完地坪之后及时按照设计要求进行切割施工缝之后,金刚砂耐磨地面的局部裂缝问题数量有了明显的下降。

1、小组成员XX 和XX 安排专人计算面层上料、打磨时机

2、分层分批纵横向打磨。粗磨去浆。用手轻按混凝土表面达到5~10mm 深度时,用打磨机提浆,缓慢均匀地将表面打磨一遍,刮掉混凝土表面的浮浆。撒匀金刚砂粉,在基层泌水20~30分钟后,当手按上去仅有痕迹,无明显陷入,开始打磨。打磨先粗磨后细磨

实施二:加强金刚砂面层施工质量控制

图8 金刚砂地坪现场施工

图9 金刚砂地坪收面

3、检查打磨质量,打磨结束,专人对磨光面进行检查并记录质量情况。

图10 金刚砂面层施工质量检查记录表

阶段性实施效果:

小组成员通过对施工质量的控制,加强对打磨时机的把握,实施过后的金刚砂地面表面平整,密实,光洁无裂痕,较好的解决了一部分平整度和裂缝的问题。

十、效果检查

1、目标完成情况

小组成员汇同监理一起对D4~D6楼地下室金刚砂耐磨地面质量进行检查,共检查260点数,存在问题17个点,合格率93.5%,超过了我们的目标92%。

表10-1 金刚砂耐磨地面质量检查汇总表

序号 项目 频数(点) 频率(%) 累计频率(%)

1 地面局部空鼓 5 29.4 29.4

2 地面分格缝不顺直 4 23.5 52.9

3 地面平整度偏差 3 17.6 70.5

4 地面局部裂缝

3 17.6 88.1 5

其它 2 11.9 100 合计:

17

100

100

制表人:XX 、XX 制表日期:2017-9-19

51020

40

60

80

183

3

地面分隔缝不顺直

地面平整度偏差

地面局部裂缝

地面局部空鼓

46.2%

79.5%

87.2%

N=39

频数(个)累计频数(%)

100

2

其他

2013

94.9%

251530393524

20

40

60

80

5

3

3

地面分隔缝不顺直地面平整度偏差地面局部裂缝

地面局部空鼓29.4%

52.9%

70.5%

N=17

频数(个)

累计频数(%)

100

2

其他

84

88.1%

10

612

1714

图10-1 活动前后金刚砂地面工程质量缺陷排列图对比

制图人:XX 、XX 制图日期:2017-9-19

通过与监理联合验收,金刚砂耐磨地面质量的各项指标均符合验收规范。通过小组活动,

图10-2 金刚砂耐磨地面一次验收合格率变化图

制图人:XX 制图日期:2017-9-19

2、经济效益

本次QC活动保证了金刚砂耐磨地面施工质量,使金刚砂地坪施工比原计划提前15天完成,从而降低了措施费用节约了施工成本,直接降低成本14.8万元。

地坪施工工人工费:28人*15天*230元/天·人=9.66万元,项目管理开支:3.4万元,机械设备:15天*1200元/天=1.8万元,合计96000+34000+18000=14.8万元。

3、社会效益

(1)本小组的活动,提高了工程质量,得到业主和监理的认同,为工程创优奠定了基础

(2)通过小组活动,提高了各专业班组之间的协调配合能力,增进了社会可信度。

十一、巩固措施1、QC小组将活动中有关“提高金刚砂地坪一次验收合格率”的有效措施加以归纳、整理,编制《金刚砂地坪施工控制作业指导书》备案号:S2009-2017,经过公司总工室审批,作为后续同类工程的指导依据,已专门下文于2017年11月1日起开始执行。

图11-1 公司批准文件扫描件

2、本工程之后在D7~D9栋以及A地块地下室金刚砂耐磨地面施工按照实施对策全部实施,巩固措施落实到位,共检查400点数,存在问题19个点,合格率95.25%,超过了我们的目标92%。证明我们的实施巩固措施是有效的。

表11-1 金刚砂耐磨地面质量检查汇总表

序号项目频数(点)频率(%)累计频率(%)

1 地面分格缝不顺直 5 26.3 26.3

2 地面局部空鼓 5 26.

3 52.6

3 地面局部裂缝

4 21.1 73.7

4 地面平整度偏差 3 15.8 .5

5 其它 2 10.5 100

合计:19 100 100

制表人:XX、XX 制表日期:2017-10-14

图11-2 金刚砂耐磨地面一次验收合格率变化图

制图人:XX、XX 制图日期:2017-10-14

十二、总结及下一步打算

1)总结:

取得的成绩:

1、通过对该金刚砂耐磨地面施工全过程的质量控制,提高了创优质工程意识。

2、提高了小组成员的科技攻关能力,以及发现问题解决问题的能力。

3、同志间团结互助,配合协调,团队精神提高。

存在的不足:

1、对施工经验的总结和提高还要进一步提升。

表12-1 小组成员自我评价表

自我评价

项目

活动前得分活动后得分

质量意识 2 3

个人能力 2 3

QC知识 2 4

解决问题的信心 2 4

团队精神 3 4

工作热情和干劲 3 5

制表:XX 制表日期:2017-11-10

图12-1 自我评价雷达图

制图人:XX 制图日期:2017-11-10

这次活动的成功给小组成员带来了极大的鼓舞,我们将继续深入开展QC小组活动,继续寻找一些新工艺、新材料来解决工程施工中的质量问题,下一个活动的课题为“提

高铝合金窗安装一次验收合格率”,把工程质量再提高到一个新水平。

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QC提高金刚砂地坪一次验收合格率

提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率一、工程概况XX.其中地下车库地坪总面85900平方米,均采用金刚砂耐磨地面。金刚砂耐磨地面做法:细石混凝土钢筋地坪→撒布第1遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→专用机械磨平→撒布第2遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→圆盘镘抹抹平,至少3遍纵横交错进行-面层涂抹锂基液态密封固化剂。二、QC小组简介表2-1小组成员简介表小组名称XX项目“金刚”QC小组课题名称提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率成立时间2017年6月3日课题类型现场型课题登记时间小组注册
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