
一、工程概况
XX.其中地下车库地坪总面85900平方米,均采用金刚砂耐磨地面。金刚砂耐磨地面做法:细石混凝土钢筋地坪→撒布第1遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→专用机械磨平→撒布第2遍金刚砂硬化剂,撒布均匀→圆盘镘抹抹平,至少3遍纵横交错进行-面层涂抹锂基液态密封固化剂。
二、QC小组简介
表2-1 小组成员简介表
小组名称XX项目“金刚”QC小组
课题名称提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率
成立时间2017年6月3日课题类型现场型
课题登记时间小组注册号
课题活动时间2017年6月-2017年11月课题登记号
小组人数10人活动次数8次
QC教育时间50小时出勤率100%
成员名单
序号姓名性别学历职称职务组内分工
1 男本科工程师项目执行经理组长、总负责
2 男硕士工程师项目总工副组长、策划组织
3 男专科工程师生产经理成员、现场总负责
4 男专科工程师质量总监成员、质量收集
5 男本科助理工程师施工员成员、现场负责
6 男本科助理工程师技术员成员、现场负责
7 男本科助理工程师测量主管成员、测量控制
8 男本科助理工程师技术员成员、现场负责
9 男 本科 助理工程师 施工员
成员、现场负责 10
男
专科 助理工程师 劳务现场负责人
成员、现场负责
成员构成
人员
人数 所占比率
工程师 4 40.0% 助理工程师
6
60.0%
制表人:XX 制表日期:2017-6-6 表2-2小组活动过程计划表
制表人:XX 制表日期:2017-6-6
三、选题理由
图3-1 选题理由评价图 制图人:XX 制图日期:2017-6-10
四、现状调查
我们QC 小组首先结合本工程特点,对现场D1-D3楼已施工的金刚砂耐磨地面质量情况进行调查,经收集数据统计,共采集300点,合格点261点,不合格39点,合格率为87.0%,现将调查分析的金刚砂耐磨地面质量缺陷情况汇总如下表:
表4-1 已完金刚砂耐磨地面质量缺陷调查汇总表
序号 项目 频数(点) 频率(%) 累计频率(%)
1 地面平整度偏差 18 46.
2 46.2 2 地面局部裂缝 1
3 33.3 79.5 3 地面局部空鼓 3 7.7 87.2
4 地面分格缝不顺直
3 7.7 94.9 5
其它 2 5.1 100 合计:
39
100
100
制表人:XX 制表日期:
2017-6-15
项目要求
创优质工程,树企业形象,项目要求地下室金刚砂耐磨地面施工质量达到一次验收合格率90%以上。
工程现状
施工难点
选定课题
现场地下室金刚砂耐磨地面施工质量不高,一次验收合格率仅达到87%。
本项目地下室金刚砂施工面积大,工期紧,地面的使用率高,成品的质量控制是施工的重难点。 提高金刚砂耐磨地面一次验收合格率
51020
40
60
80
1833
地面分隔缝不顺直
地面平整度偏差
地面局部裂缝
地面局部空鼓46.2%
79.5%
87.2%
N=39
频数(个)累计频数(%)
100
2
其他
2013
94.9%
2515303935
图4-1 金刚砂地面工程质量缺陷排列图
制图人:XX 制图日期:2017-6-21
由排列图看出,影响金刚砂耐磨地面质量缺陷主要是: 1、地面平整度偏差 2、地面局部裂缝 。
五、设立目标
1、目标值
根据项目要求,小组把本次QC 课题目标设定金刚砂耐磨地面工程质量合格率92%。
图5-1 金刚砂耐磨地面一次验收合格率现状与目标对比图
制图人:XX 制图日期:2017-6-25
2、目标可行性分析
1、质量目标明确,公司领导重视,全力支持工程创优,派技术人员现场指导,操作人员经过培训,参训合格率100%。
2、地面平整度偏差和地面局部裂缝总共占金刚砂地面质量问题的79.0%,如果采取措施,解决主要问题的80%,那么根据目标合格率计算公式(目标合格率=原合格率+(1-原合格率)×主要质量问题累计频率×主要质量问题预计完成率)得:87%+(1-87%)×79.0%×80%=95.8%≥95.2%,因此理论计算目标是可以实现的。
3、同类工程先进水平
公司在同类工程施工中,曾在XX程中金刚砂耐磨地面一次验收合格率达到96.3%,为本次活动积累了丰富的经验。
结论:QC小组一致认为将金刚砂耐磨地面一次验收合格率由87%提高到92%是完全可行的。
六、原因分析
QC小组进行头脑风暴,应用关联图对“地面平整度偏差”和“地面局部裂缝”两
个主要问题进行原因分析,从中找到末端因素。
- 7 -
图6-1 “地面平整度偏差”、“地面局部裂缝”关联图
注:末端因素
制图人:XX 制图日期:2017.6.27
7.1确定要因
QC小组召开“要因分析”会,对因果图所分析的8个末端因素进行要因确认。
表7-1 要因确认计划表
序号末端因素确认内容确认方法确认标准负责人计划完成时间
1 测量仪器未校
核
查阅设备仪器台账调查分析仪器校核率达到100% XX 2017年7月1日
2 打磨机械陈旧检查现场机械是否过期,设
备是否按要求保养
调查分析
现场使用设备应100%
合格
XX、2017年7月5日
3 未正确设置施
工缝
现场是否有设置施工缝现场检查
按照设计要求不大于
6*6米间距设置
XX、2017年7月9日
4 员工培训不到
位
现场查看施工作业人员的
操作及培训记录
调查分析培训合格率100% XX、2017年7月13日
5 未对进场材料
检测
检查验收记录是否完善,发
现有问题材料及时退场
调查分析
现场检查率应达
100%,并均有检测报
告,有问题材料一律退
场处理
XX 2017年7月17日
6 砼浇筑振捣不
到位
现场是否每次砼浇筑都有
进行振捣,并且按照要求振
捣密实
现场检查
确保现场振捣按要求
100%执行
XX 2017年7月21日
7 地面未进行养
护
地坪面层是否按要求进行
养护
现场检查养护率应达到100% 2017年7月25日
8 打磨时机把握
不准
现场是否有专人全程跟踪
打磨施工,严格施工要求打
磨
现场检查
打磨时机准确率达到
100%
2017年7月29日
制表:XX 日期:2017年06月30日
- 8 -7.2对以上条末端因素逐条进行要因确认
☆要因确认1:
表7-2
末端因素仪器未校核确认方法现场检查
确认时间2017年7月1日确认人XX
确认标准仪器校核率达到100%
验证情况:
经对现场测量仪器进行调查,全站仪、经纬仪、水准仪定期校准,测量仪器由专人负责维护保养,在合理使用期内。钢尺等为新购买合格产品,全站仪、经纬仪施工前进行校准。
图1测量仪器台账表
结论非要因
- 9 -表7-3
末端因素打磨机械陈旧确认方法现场检查
确认时间2017年7月5日确认人XX、XX
确认标准现场使用设备应100%合格
验证情况:
经对现场打磨机械进行检查,使用功能均能满足现场施工情况,并有专人针对机械设备进行保养维护。
图2 现场打磨机使用功能良好
图3 设备检查记录表
结论非要因
- 10 -表7-4
末端因素未正确设置施工缝确认方法现场检查
确认时间2017年7月9日确认人XX、XX
确认标准按照设计要求不大于6*6米间距设置
验证情况:
经对现场施工缝留设情况进行调查,现场施工缝留设较为随意,最大间距达15米*15米,且不顺直,出现了混凝土收缩裂缝。
图4 现场金刚砂地面收缩裂缝
结论要因
- 11 -表7-5
末端因素员工培训不到位确认方法现场检查
确认时间2017年7月13日确认人XX、XX
确认标准培训合格率100%
验证情况:
经查看施工作业人员的培训及考核记录,均有进行培训,且对其培训进行考核,考试合格率达到100%。
图5员工培训会图6 培训签到表
结论非要因
- 12 -
末端因素未对进场材料检测确认方法现场检查
确认时间2017年7月17日确认人XX
确认标准现场检查率应达100%,并均有检测报告,有问题材料一律退场处理
验证情况:
通过对现场的调查,发现现场的材料检验到位,材料的检测报告齐全,手续完善,现场的检查率达到100%。
图6 现场材料检验报告
结论非要因末端因素砼浇筑振捣不到位确认方法现场检查
确认时间2017年7月21日确认人XX
确认标准确保现场振捣按要求100%执行
验证情况:
通过对现场工长以及现场工人的施工操作检查,现场砼浇筑时均有不少于三人同时进行振捣工作,操作到位,按要求100%执行。
图现场工人振捣实施
结论非要因末端因素地面未进行养护确认方法现场检查
确认时间2017年7月25日确认人
确认标准养护率应达到100%
验证情况:
经现场调查,在地面金刚砂施工完毕之后一个星期内,均有人按时进行保养工作,及时喷有养护剂等养护措施,养护率达到100%。
图现场金刚砂地坪喷洒专用养护剂
结论非要因末端因素打磨时机把握不准确认方法现场检查
确认时间2017年7月29日确认人
确认标准打磨时机准确率达到100%
验证情况:
经对现场金刚砂打磨施工发现,工人对金刚砂粉撒播、打磨时机过早的问题,导致产生砼未凝固好,砼收缩变形大,产生了不平整和裂缝;并且有时工人打磨时间过晚,砼硬化,打磨难度加大,产生软硬不一的不平整。工人的打磨时机时早时晚,没有很好找到打磨时机,导致了金刚砂耐磨地面后期出现诸多问题。
图打磨时机不准确导致的地面平整度等问题
结论要因八、制定对策
针对影响金刚砂耐磨地面质量的2个要因,小组成员根据5W1H的原则,研究对策,制定目标,采取措施,专人负责,具体见对策措施表。
表8-1 对策措施表
序号要因对策目标措施地点
完成
时间
负责人
1 未正确
设置施
工缝
改进施工
缝设置位
置
不出现收
缩引起裂
缝
1、重新优化施工流水段,
将分割线尽量布置在车位
划线处,用车位白线进行
覆盖
2、在墙柱脚边设置真缝
3、施工缝严格按要求6*6
米间距设置
现场
2 打磨时
机把握
不准
加强金刚
砂面层施
工质量控
制
金刚砂面
层施工质
量合格率
达100%
1、安排专人计算把握面层
上料、打磨时机
2、打磨时分层分批纵横向
交错进行
3、检查面层打磨质量
现场
制表人:XX、XX制表日期:2017-8-01
九、实施对策
根据制定的对策,QC小组成员与项目部管理人员、各施工班组对照目标逐一展开实施。
实施过程:
1、小组成员XX和XX对地下室金刚砂地坪施工流水段进行了重新优化,最终制定如下分段跳仓法施工,优化每个分区的分隔缝设置,尽量将切缝位置与车库白线重合,更加合理设置施工缝。
实施一、改进施工缝设置位置
图1 现场地下室跳仓法平面图
图2 分隔缝划分图
图3 切割缝与车库白线重合
2、墙柱脚边缘由于施工等原因是裂缝容易产生的地方,在柱脚边缘切割施工缝,可以有效的避免裂缝;在墙角边缘,打混凝土之前设置一块泡沫板,泡沫板高度同金刚砂地面厚度,形成一条真缝。由小组成员XX和代爽负责按排施工人员,在D4地下室施工金刚砂地坪时,对柱脚边缘进行施工缝切割,设置墙角泡沫板。
图4 柱脚边缘切割真缝
图5 现场泡沫板材料准备
图6 现场墙角泡沫板设置
2、由小组成员XX 和XX 负责对现场施工缝切割的监督,在施工完毕的金刚砂地面必须及时进行施工缝的切割,并且严格按照设计要求6米*6米进行。
图7 分隔缝设置
阶段性实施效果:
通过对措施一的实施,在墙柱脚设置真缝,以及施工完地坪之后及时按照设计要求进行切割施工缝之后,金刚砂耐磨地面的局部裂缝问题数量有了明显的下降。
1、小组成员XX 和XX 安排专人计算面层上料、打磨时机
2、分层分批纵横向打磨。粗磨去浆。用手轻按混凝土表面达到5~10mm 深度时,用打磨机提浆,缓慢均匀地将表面打磨一遍,刮掉混凝土表面的浮浆。撒匀金刚砂粉,在基层泌水20~30分钟后,当手按上去仅有痕迹,无明显陷入,开始打磨。打磨先粗磨后细磨
实施二:加强金刚砂面层施工质量控制
图8 金刚砂地坪现场施工
图9 金刚砂地坪收面
3、检查打磨质量,打磨结束,专人对磨光面进行检查并记录质量情况。
图10 金刚砂面层施工质量检查记录表
阶段性实施效果:
小组成员通过对施工质量的控制,加强对打磨时机的把握,实施过后的金刚砂地面表面平整,密实,光洁无裂痕,较好的解决了一部分平整度和裂缝的问题。
十、效果检查
1、目标完成情况
小组成员汇同监理一起对D4~D6楼地下室金刚砂耐磨地面质量进行检查,共检查260点数,存在问题17个点,合格率93.5%,超过了我们的目标92%。
表10-1 金刚砂耐磨地面质量检查汇总表
序号 项目 频数(点) 频率(%) 累计频率(%)
1 地面局部空鼓 5 29.4 29.4
2 地面分格缝不顺直 4 23.5 52.9
3 地面平整度偏差 3 17.6 70.5
4 地面局部裂缝
3 17.6 88.1 5
其它 2 11.9 100 合计:
17
100
100
制表人:XX 、XX 制表日期:2017-9-19
51020
40
60
80
183
3
地面分隔缝不顺直
地面平整度偏差
地面局部裂缝
地面局部空鼓
46.2%
79.5%
87.2%
N=39
频数(个)累计频数(%)
100
2
其他
2013
94.9%
251530393524
20
40
60
80
5
3
3
地面分隔缝不顺直地面平整度偏差地面局部裂缝
地面局部空鼓29.4%
52.9%
70.5%
N=17
频数(个)
累计频数(%)
100
2
其他
84
88.1%
10
612
1714
图10-1 活动前后金刚砂地面工程质量缺陷排列图对比
制图人:XX 、XX 制图日期:2017-9-19
通过与监理联合验收,金刚砂耐磨地面质量的各项指标均符合验收规范。通过小组活动,
图10-2 金刚砂耐磨地面一次验收合格率变化图
制图人:XX 制图日期:2017-9-19
2、经济效益
本次QC活动保证了金刚砂耐磨地面施工质量,使金刚砂地坪施工比原计划提前15天完成,从而降低了措施费用节约了施工成本,直接降低成本14.8万元。
地坪施工工人工费:28人*15天*230元/天·人=9.66万元,项目管理开支:3.4万元,机械设备:15天*1200元/天=1.8万元,合计96000+34000+18000=14.8万元。
3、社会效益
(1)本小组的活动,提高了工程质量,得到业主和监理的认同,为工程创优奠定了基础
(2)通过小组活动,提高了各专业班组之间的协调配合能力,增进了社会可信度。
十一、巩固措施1、QC小组将活动中有关“提高金刚砂地坪一次验收合格率”的有效措施加以归纳、整理,编制《金刚砂地坪施工控制作业指导书》备案号:S2009-2017,经过公司总工室审批,作为后续同类工程的指导依据,已专门下文于2017年11月1日起开始执行。
图11-1 公司批准文件扫描件
2、本工程之后在D7~D9栋以及A地块地下室金刚砂耐磨地面施工按照实施对策全部实施,巩固措施落实到位,共检查400点数,存在问题19个点,合格率95.25%,超过了我们的目标92%。证明我们的实施巩固措施是有效的。
表11-1 金刚砂耐磨地面质量检查汇总表
序号项目频数(点)频率(%)累计频率(%)
1 地面分格缝不顺直 5 26.3 26.3
2 地面局部空鼓 5 26.
3 52.6
3 地面局部裂缝
4 21.1 73.7
4 地面平整度偏差 3 15.8 .5
5 其它 2 10.5 100
合计:19 100 100
制表人:XX、XX 制表日期:2017-10-14
图11-2 金刚砂耐磨地面一次验收合格率变化图
制图人:XX、XX 制图日期:2017-10-14
十二、总结及下一步打算
1)总结:
取得的成绩:
1、通过对该金刚砂耐磨地面施工全过程的质量控制,提高了创优质工程意识。
2、提高了小组成员的科技攻关能力,以及发现问题解决问题的能力。
3、同志间团结互助,配合协调,团队精神提高。
存在的不足:
1、对施工经验的总结和提高还要进一步提升。
表12-1 小组成员自我评价表
自我评价
项目
活动前得分活动后得分
质量意识 2 3
个人能力 2 3
QC知识 2 4
解决问题的信心 2 4
团队精神 3 4
工作热情和干劲 3 5
制表:XX 制表日期:2017-11-10
图12-1 自我评价雷达图
制图人:XX 制图日期:2017-11-10
这次活动的成功给小组成员带来了极大的鼓舞,我们将继续深入开展QC小组活动,继续寻找一些新工艺、新材料来解决工程施工中的质量问题,下一个活动的课题为“提
高铝合金窗安装一次验收合格率”,把工程质量再提高到一个新水平。
