一、气井异常分析处理
1、井口
1)井口装置堵塞(针阀、井口保护器、流量计等)
异常现象:套压基本不变,略有上升,油压上升明显,产气量下降,产水量下降,氯离子含量不变。
处理措施:注醇解堵;
站内放空解堵;
③站内放空和注醇配合解堵(堵死);
④冻堵部位加热解堵。
2)井口装置刺漏
异常现象:套压基本不变略有下降,油压下降明显,产气量下降,产水量下降。
处理措施:验漏找出漏点,对漏点维修,建议上报上级技术管理部门审批。
3)仪器仪表
异常现象:①1个参数异常,仪表故障。
处理措施:维修更换仪表。
异常现象:②几个参数异常规律相同,远传设备故障。
处理措施:维修或更换远传设备。
2、井筒
1)挂密封失效
异常现象:套压与油压持平,产气量略有上涨,产水量基本不变,略有下降。
处理措施:维修或更换挂,建议上报上级技术管理部门审批。
2)柱在上部断裂
异常现象:套压与油压持平,产气量略有增加,产水量略有下降。
处理措施:维修或更换柱,建议上报上级技术管理部门审批。
3)井筒上部套管破裂地层水倒灌
异常现象:
①套压下降明显,油压下降相较套压缓慢,产气量下降,产水量略有下降(气井具备生产能力)。
②油、套压均下降明显,产气量、产水量为零(水淹)
处理措施:①堵水(利用封隔器将破损段隔开);
②维修破损套管;
建议上报上级技术管理部门审批。
4)
①井下节流器失效
异常现象:套压略有下降,油压上升明显,产气量上升,产水量上升。
处理措施:更换井下节流器,建议上报上级技术管理部门审批。
②井下节流器堵塞
异常现象:
①套压略有上升,油压下降,产气量产水量均下降(未堵死);
②套压略有上升,油压下降至外输压力,产气量、产水量为零(堵死)。
处理措施:①注醇解堵;
②井下节流器维修更换;
建议上报上级技术管理部门审批。
5)封隔器失效
异常现象:套压上升,油压下降不明显,产气量基本不变略有下降,产水量基本不变略有下降。
处理措施:重新坐封封隔器,建议上报上级技术管理部门审批。
6)积液
异常现象:
①套压基本不变略有下降,油压下降,油套压差增大,产气量下降,产水量上升(气井携液正常);
②套压基本不变略有下降,油压下降,油套压差增大,产气量下降,产水量上降(气井不能正常携液)
处理措施:①泡沫排水采气(优化出该井泡排剂加注量和周期);
②气举排水采气(优化出气举阀的数量、启动压力及气举方式);
③小(选择合适的小尺寸);
建议上报上级技术管理部门审批。
7)气井水淹
异常现象:套压基本不变略有下降,油压急剧下降,产气量、产水量为零。
处理措施:①泡沫排水采气(加大泡排剂剂量);
②若井下有气举管柱气举排水采气;
③抽吸排液(试气队);
建议上报上级技术管理部门审批。
8)堵塞
异常现象:
①套压基本不变略有下降,油压急剧下降,产气量、产水量下降(未堵死);
②套压基本不变略有下降,油压急剧下降,产气量、产水量为零(堵死)。
处理措施:注醇解堵,建议上报上级技术管理部门审批。
9)井底积垢
异常现象:套压、油压下降趋势基本一致,产气量、产水量下降。
处理措施:洗井(正洗井,反洗井),建议上报上级技术管理部门审批。
3、气层
1)气层渗透条件变坏。
异常现象:套压、油压下降、趋势基本一致,产气量、产水量均下降,趋势基本一致。
处置措施:①近井地带污染,解除污染物(超声波、水利震荡、细菌);
②远井地带压裂、酸化;
建议上报上级技术管理部门审批。
2)气层渗透条件变好
异常现象:套压、油压上升、产气量、产水量均上升。
说 明:①压裂或酸化等措施见效;
②气层渗透条件自然变好。
建 议:继续维持生产,观察分析及时调整生产方案,建议上报上级技术管理部门审批。
二、推荐适合该井后期的开采工艺
1)无水气井:产气量较高,产水量小,氯离子含量低。
建议工艺:实施控水采气(选择适合该气井的生产制度)。
2)气水同产井:套压下降、油压下降,产气量下降,产水量增加,氯离子换量急剧增加。
建议工艺:①排水采气(泡排、气举、小);
② 堵水采气(封隔器机械堵水、化学堵水)。
3)低压气井
建议工艺:①压缩机增压采气工艺技术;
② 喷射器增压采气工艺技术;
③间隙采气工艺技术。
4)含硫气井
建议工艺:①防硫化氢中毒;
② 选择抗硫材料,加注缓蚀剂(防硫化物应力腐蚀破裂);
③定期检测校验材料强度。
三、计算
1、气井的温度:
2、井筒平均温度