中国新兴建设开发总公司 曲晓南QC小组
中国新兴建设开发总公司
曲晓南 QC小组
发布人:白永霞
2015年5月
创新大跨度钢梁组安装新方法
中国新兴建设开发总公司 曲晓南QC小组
一、小组简介
QC小组概况表
二、工程概况
本次QC小组活动所在的工程是中航技研发展示中心工程。具体针对的部位是拉索幕墙的四根大跨度钢梁。
钢梁安装位置示意图
钢梁为箱型截面:□1200x750x40 跨度27米,单根重35吨。同一竖直面共四根,我们称之为“钢梁组”
三、课题选择
塔吊起重能力只有8吨,无法直接吊装。
场地条件示意图
在此情况下,传统的解决方案是采用大吨位的汽车吊或履带吊。经核算,需要250吨履带吊。
履带吊吊装模拟图
采用大型履带吊吊装成本统计如下:
传统方案成本统计表
采用传统方案成本非常高,我们就此开展QC小组活动,希望创新方法,降低成本。
确定课题为:创新大跨度钢梁组安装新方法
四、目标设定
传统方案成本为21.56万元,确定活动目标为:新方法的安装成本比传统方法降低30%,即小于15.1万 .
可行性分析:
该项活动得到了公司及各单位的大力支持,小组成员基础知识好,解决问题经验丰富。
该工程中,大型机械使用费用占整个施工费用的60%,通过创新适当方法,寻找大型机械的替代方法,使总费用降低30%不是难题
五、提出方案并确定最佳方案
小组人员采用头脑风暴法,多次讨论,提出多种方案,从中选取三种方案详细对比
新方案一:高空斜拉散拼法
(1)安装两端钢梁,倒链斜拉固定。 (2)安装第三、四段钢梁 ,斜拉固定。
(2)安装第三、四段钢梁 ,并用倒链斜拉固定。 (3)安装中间段钢梁。
场地条件示意图
优点:该方法利用现场塔吊即可完成,不需增加大型机械
缺点:高空作业风险极高,影响下方施工安全。
案一 成本分析表:
新方案二:利用液压千斤顶逐根提升
在上部已经完成结构上设置液压千斤顶。钢梁地面拼装,逐根提升就位。
逐根提升示意图
优点:钢梁地面拼接,风险小。单根提升,提升重量较小。
缺点:提升次数较多,每提升一次后千斤顶需要重新穿入钢绞线,再次安装,重复工作量大。
方案二成本分析表:
新方案三:四根钢梁同时提升,依次就位。
在已经安装的桁架上设置液压千斤顶,同时提升四根钢梁,由下向上依次就位。
优点:钢梁地面拼接,安全风险较小。只需一次提升。
缺点:提升重量达140吨,比较大。
方案三成本分析表:
新方案综合比选:新方案一安全风险大,施工成本大。新方案二、方案三地面拼装,安全风险较小。而方案三相对方案二提升次数大大减少,虽然提升重量大,但提升技术成熟,且成本最少。最终选择新方案三。
三种方案比选表
新方案细节优化:
对下图中的部分末端环节进行了优化。
优化(1)-吊索连接设计
方法一:串联连接
采用串联方式,顶层钢丝绳需承受下面三根钢梁的重量,经过核算需要Φ65直径钢丝绳。 钢丝绳需要单独采购。
方法二:并联连接
利用第一根钢梁作为扁担梁,其他钢梁分别通过吊索与其连接,所需钢丝绳规格大大降低,利用现场已有的Φ25mm钢丝绳即可满足要求。
优化(2)-吊耳设计
本工程吊装用吊耳,在构件两侧,以抗剪抗弯为主。
吊耳受力简图
根据传统吊耳的样式设计,需要40mm厚钢板,300mm全熔透焊缝长度。经过小组讨论,增加托板,吊耳焊缝承受剪力,托板承受拉力,防止焊缝端部撕裂,尺寸缩小,安全储备提高。
吊耳优化过程
吊耳优化后三维模型图
小组对吊耳结构受力进行了验算
优化(3)-上吊点的设计
小组对上吊点提出两种方案,并针对两种方案进行了优缺点对比分析。最终确定采用单千斤顶方案。
优化(4)-下吊点的设计
下吊点采用箱型截面,再中间隔板开孔。
(5)动力设备选择
利用本项目自有设备,液压千斤顶额定起重量200吨, 提升荷载是140t/2=70t 安全系数:200/70= 2.85 符合要求。
六、制定对策
针对选中的新方案,我们采用系统图方式列出了详细的实施环节。并按照5W1H原则制定了对策表。
方案系统图
对策表
序号 | 项目 | 对策 | 目标 | 措施 | 地点 | 完成时间 | 负责人 |
1 | 吊耳 安装 | 根据详图加工和安装 | 吊耳成品要与详图一致。 现场焊接焊缝符合设计和规范(GB50205)要求 | 1、加工和安装专人负责检查。 2、焊接后进行无损检测。 | 工地现场 | 2014.4.3 | 隗功占 |
2 | 吊索 安装 | 按方案安装 吊索。 | 吊索安装符合规范要求。 | 专人现场指导和检查。 | 工地现场 | 2014.4.3 | 曲晓南 |
3 | 提升设备安装 | 利用塔吊吊装 | 设备运转正常,位置准确。 | 1、安装前精确放线确定设备位置 2、液压千斤顶和钢绞线地面组装成整体。利用塔吊就位。 | 工地现场 | 2014.4.2 | 曲晓南 |
4 | 上下吊点的安装 | 按图纸安装焊接 | 位置准确 焊缝质量合格,无损探伤合格 | 1、安装前精确放线。检查位置合格后焊接。 2、焊接过程专人监督,焊后探伤。 | 工地现场 | 2014.4.3 | 曲晓南 |
5 | 试提升阶段 | 所有构件提升脱离胎架, 检查观测 | 检查系统工作情况 仪表数据正常 | 1、检查提升设备运转正常 2、检查吊点焊缝。 如果发现问题,及时调整。 | 工地现场 | 2014.4.4 | 马建 |
6 | 正式提升就位 | 正常提升。 由下到上一次就位 | 钢梁准确就位,符合规范GB50205要求 | 1、提升过程检测系统运转情况。 3、钢梁就位后设备暂停,进行节点焊接。 3、焊缝焊接完1/3后,拆除该钢梁的吊索。 4、继续提升,采用相同步骤,完成剩余钢梁的安装 5、完成全部焊缝焊接并探伤合格。 | 工地现场 | 2014.4.4 | 马建 |
第一根钢梁上的吊耳 其他钢梁吊耳
按既定方案连接好下面三根钢梁的吊索。
试提升就是将所有钢梁提升脱离胎架,静置24小时,检查所有提升设备是否正常,确认正常后继续提升。
八、效果检查和效益分析
按照该方案,自4月1日开始实施,4月5日全部就位。历时5天。经过统计,施工成本为9.08万元,比传统方案节省12.18万元,降低了56%。达到并超过了活动目标。如右图所示。 |
实施完毕后,编写了《多构件串联式整体提升施工工法》,并获评为2014年度总公司企业级工法,正在申报北京市级工法。 | 企业级工法评定书 |
通过本次QC活动,创新了一种多根大跨度钢梁安装的新方法,成本大大降低。既提高了小组创新能力,扩展小组的创新思维,也激发了大家的创新热情。小组后续在工信部327工程中将继续开展活动,初步确定课题为《提高劲性柱安装一次合格率》。