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来源:《中国新技术新产品》2014年第17期
摘 要:本文通过一起主变跳闸事故,从事故现象及保护动作情况分析,查找10kV分段备自投装置未动作原因,经过故障分析,提出相应的解决办法,从而保证10kV分段备自投装置能够正确动作,确保电网安全可靠稳定运行。
关键词:分段开关;备自投;电压 ;分段开关;跳闸
中图分类号:TM76 文献标识码:B
随着电网的迅速发展壮大,庞大复杂的电力系统网络已逐渐形成,对电力用户供电的可靠性、连续性要求越高,电力安全生产对国民经济越来越发挥着先行军的作用。本文通过一起某110KV变电站#2主变跳闸后,深入分析了10KV分段备自投装置未动作的事故原因,提出相应的解决办法,成功实施整改后得到了现场可行性验证。
1 事故经过
1.1 事故前运行方式
某110kV变电站由06开关送110kVⅡ段经03开关送110 kV I段,04开关热备用,05、07开关运行;01开关送#1主变,31开关热备用,51开关送10kVI段;02开关送#2主变,32开关送35kVII段经33开关送35kVI段,52开关送10kVII段,81开关所接电容器组运行,53开关热备用。
1.2 事故经过
2013年3月12日6时46分1.777秒,#2主变电流差动保护B、C相动作,差动保护开口,跳02、32、52开关,81开关欠压保护动作跳81开关,#2主变压器及35KV、10KV分段备自投装置发“切换开入出错”报文,备自投闭锁信号发出,根据现场运行方式,当时备自投装置的运行方式为10KV分段备自投方式,现场实际运行情况是10KV分段备自投未动作。
2 现场检查情况及分析
2.1 一次设备情况
检查#2主变35KV出口支柱瓷瓶C相有明显放电痕迹,属于#2主变差动保护范围内故障。
2.2 继电保护动作情况及分析
#2主变保护装置所采到的故障电流:Idb=4.951A、Idc=4.950A,而差动电流定值为Id=1.67A,差动保护动作正确、可靠。#2主变保护装置跳开#2主变110kV高压侧开关X02、35kV中压侧开关X32、10kV低压侧开关X52,故障前一次设备运行方式为35kV Ⅰ、Ⅱ段并列运行,10kV Ⅰ、Ⅱ段母线分段运行。此时#2主变动作10kV Ⅱ段母线失压,CSC246A备自投装置应动作合10kV分段53开关,但备自投装置并没有正确动作。#2主变及35kV、10kV分段备自投装置的报文为:15ms 备自投启动,15s 切换方式开入错,备自投动作闭锁。
3 原因分析
该站备自投装置是由北京四方公司生产的CSC246A数字式备自投装置。本装置适用于2台110 kV三卷变压器,三侧均为单母分段接线,无小电源方式下的备自投。共两种运行方式,方案一变压器备自投:两台变压器其中一台运行带负荷,另一台备用。#1(或#2)主变压器三侧开关合位,#2(或#1)主变压器三侧开关分位,35kV、10kV分段开关在合位时。方案二35kV、10kV分段备自投:两台变压器都运行,两台变压器高压侧开关合位。
实际运行中开入量的采样均正确,符合10KV分段备自投方式,但故障时为什么会闭锁备自投呢?根据从现场调取的81开关电容器装置的录波发现(#2主变差动保护录波中没有10kV母线电压),装置采集到的10kV的TV二次电压在故障时没有突将至0V,而是经过约350ms降至0V,约250ms后三相电压小于20V。
经检查装置程序,开入方式错延时15S告警,告警后闭锁备自投逻辑,是由于电压延时将低造成的而不是开入方式错导致备自投不动。
在装置10kV#2母线失压启动备自投逻辑中,#2主变10kV开关跳位是闭锁条件,此条件在备自投启动后不起作用,用于判别系统运行方式。#2主变10kV开关跳位100ms后,若备自投逻辑未启动,装置程序闭锁#2母线失压启动备自投逻辑。
现场备自投母线失压定值是20V,而开关变位后250ms母线电压才满足条件,此时已超过装置100ms的启动时间,备自投失压跳的逻辑已经被闭锁。
4 解决方法
对装置的版本进行升级,新版本增加的内容为:(1)装置原固定逻辑不变,在工作开关偷跳时可以继续动作,仅在工作开关TWJ异常时闭锁装置,当检测到工作开关跳位(跳位做失压跳逻辑的闭锁条件且启动前有效),在默认时间2S内(升级前版本是100ms,升级后为2S),若启动条件满足,备自投逻辑可以正常动作。若启动条件仍不满足,则2S后闭锁备自投装置。(2)增加开关位置异常判别。当“总控制字”中的“TWJ告警投入”时,对于两组变压器三侧开关,若进(出)线有流且开关位置为跳位即延时5s报“开关位置异常”告警(告警功能不直接放电),提醒运行人员检查。
5 实施效果
按上述方案对装置进行升级后,以10kV分段备自投方式为例,分别验证开关位置异常时告警功能及备自投的正常逻辑功能。
(1)开关位置异常告警功能
当10kV分段开关在分位,两台变压器低压侧开关都为合位时。#1主变低压有流时,将#1主变低压侧开关断开,装置延时5S报“#1变低TWJ异常” 信息,备自投装置未放电。
(2)10kV分段备自投逻辑功能
当10kV分段开关在分位,两台变压器低压侧开关都为合位时。将#1主变低压侧开关先断开,在2S内将10kV I段母线失压且#1主变低压无流时,合10kV分段开关;将#1主变低压侧开关先断开,在2S后将10kV I段母线失压且#1主变低压无流时,装置报“切换方式开入错”,备自投动作闭锁。
同理验证主变和35kV分段备自投方式,备自投装置均能正确动作。
结语
为满足电力用户生产生活对供电的需求,电力系统供电可靠性必须得到优先保障。备用电源和备用设备自动投入装置的应用越来越广泛,在电力生产中加强设备巡视维护力度,及时发现异常,采取有效防范措施,确保用户供电安全稳定可靠运行。
参考文献
[1]国家电力调度通信中心 .电力系统继电保护典型故障分析[M].北京:中国电力出版社,2001.
[2]李火元.电力系统继电保护与自动装置(第2版)[M]. 北京:中国电力出版社,2005.