郑桂芸 翟正龙 戈文英 张伟
(莱芜钢铁股份有限公司)
摘要:莱钢特钢厂用50t电弧炉-LF(VD)工艺生产40MnB钢。结果表明,通过保持LF精炼渣的渣碱度3.0~5.5,喂Al线,并在LF精炼末期喂硅钙线,扒渣后50Pa处理35~40min,VD后喂Al线,再喂钛线,用铝包皮裹FeB20C0.5-A硼铁插入钢水中,软吹氩,硼铁中硼的回收率为65~75%,钢中硼含量为0.0018~0.0025%,钢中氧含量≤20×10-6,氮含量≤80×10-6。
关键词:40MnB钢 EAF-LF(VD) 硼含量控制
钢中B可溶于Fe,形成间隙式和置换式固溶体,同时与Fe、C、N、O等形成Fe3(C、B)、Fe23(C、B)6等Fe-C-B型化合物,还能形成Fe+2(BO2)2Fe+2FeFe23+BO5等Fe-O-B型化合物。Fe-C-B为脆性相复合化合物。这些化合物均称B相。
1 影响钢中酸溶硼含量的因素分析
1.1 钢中氮氧含量对有效硼的影响
B与N、O反应的标准自由能变化见表1。标准自由能表达式∆G0=a+bT,式中:a,b-常数;T-温度。从表1中可以看出,在电弧炉+精炼炉炼钢系统中,B可与N、O反应生成化合物。因此,为保证钢中酸溶硼的含量,应尽量减少钢中的N、O含量。
表1 B与N、O反应的标准自由能
T able 1 Standard free energy for B reacting with O and N
反应式 | a/(Cal·mol-1) | b/(Cal·mol-1K-1) | ±kCal |
2B(s)+3/2O2(g)=B2O3(L) | -295630 | 50.41 | 1 |
B(s)+1/2N2(g)=BN(s) | -60600 | 21.4 | 0.5 |
在炼钢的温度范围内,B的氧化能力仅次于铝和钛;由氮与各金属元素形成氮化物的标准吉布斯能图得出,钛、铝、硼与氮能形成稳定的氮化物。其稳定性随温度的下降而增加;并且AlN、TiN较BN更稳定。为保证钢中硼的含量,应合理安排各种合金料的加入顺序。
2 生产情况及结果
2.1 炼钢生产设备
莱钢特钢厂采用55t EBT UHP+LF+VD+CC流程冶炼40MnB钢。LF精炼采用DGN-IVB型喂丝机,可单流或双流将线材加入到钢包中;钢包底吹氩,流量可控制。VD处理额定容量60t,平均处理周期为35~40min,工作真空度为50Pa,抽气能力为250kg/h(67Pa)、230kg/h(62Pa)。用1台3机3流全弧型连铸机浇铸,连铸机铸坯断面260mm×300mm、180mm×220mm,定尺长度2.7~6.0m,工作拉速0.57~1.20m/min。
2.2 生产工艺方案
目前所用硼铁其牌号成分见表2。为确保钢中的B含量在0.0015~0.0035%,调整合适内控化学成分范围进行保温处理;同时尽量减少钢中氧气和氮气含量,针对这两个要点制定工艺方案:
(1)根据各元素对钢材质量的作用,确定钢材其它元素内控范围见表3。
(2)入炉原料中铁水与生铁的量占炉料总量的50~60%。注意配料时不允许加渣钢、罐帮铁等高磷、硫废钢。
表2 硼铁牌号与化学成分/%
Table 2 Designation and chemical composition of Ferrobron/%
牌号 | B | Si | Al | C | P | S |
FeB20C0.5-A | 19.0~21.0 | ≤2.0 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.01 |
Table 3 Control range of chemical composition of steel 40MnB/%
C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | Mo | Al | Ti | B |
0.38~0.42 | 0.20~0.30 | 1.10~1.30 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.10 | 0.015~0.030 | 0.015~0.050 | 0.0015~0.0035 |
(4)LF精炼过程中在白渣下充分搅拌后,取一次样全分析。取一次样前,喂入1.5~2.5m/t钢的铝线,为了使渣脱硫脱氧能力增强,规定的精炼渣主要成分见表4,碱度为3.0~5.5。根据一次样分析结果,调整C、Si、Mn化学成分,硼铁在真空脱气精炼炉处理后加入;出钢前喂入1.5~2.9m/t钢硅钙线。
表4 精炼渣成分/%
Table 4 Ingredient of refining slag/%
SiO2 | CaF2 | CaO | MgO | Al2O3 |
16 | 15 | 49 | 8.5 | 7 |
2.3 生产结果
从表5中可看出,钢中的Mn元素基本控制在中下限,且较稳定,说明对炉中钢水量确定较准确;从S元素情况看出炉中脱氧良好。氧含量控制在20×10-6以下;氮含量控制在80×10-6以下;工艺过程控制气体含量良好。Al、Ti控制在一定含量内,能有效保证硼含量的稳定收得率,并且钢中B元素的含量也严格控制在目标要求范围之内。
表5 40MnB钢成分分析结果,6炉
Table 5 Results of analysis of steel 40MnB,6 heats
炉号 | 化学成分/% | 气体含量/10-6 | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | Ti | B | [o] | [N] | ||
4979 | 0.41 | 0.22 | 1.28 | 0.014 | 0.002 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.027 | 0.053 | 0.0025 | 17 | 78 | |
4981 | 0.39 | 0.24 | 1.26 | 0.016 | 0.001 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.023 | 0.032 | 0.0020 | 18 | 80 | |
4982 | 0.40 | 0.24 | 1.26 | 0.014 | 0.002 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.021 | 0.020 | 0.0020 | 19 | 79 | |
4980 | 0.41 | 0.26 | 1.29 | 0.013 | 0.002 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.031 | 0.051 | 0.0020 | 20 | 80 | |
4983 | 0.42 | 0.24 | 1.27 | 0.015 | 0.002 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.019 | 0.030 | 0.0020 | 19 | 78 | |
4984 | 0.40 | 0.24 | 1.25 | 0.016 | 0.001 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.050 | 0.0018 | 20 | 71 |
3 结论
通过有效地控制和减少钢中氮、氧含量([O]≤20×10-6,[N]≤80×10-6)和保证钢中一定的铝(0.015~0.031%)和钛(0.020~0.053%)含量,使硼的回收率稳定在65~75%。