
当前环保要求的不断提高,新的排放标准已经达到50mg以下甚至更低,而电袋除尘器有机结合了电除尘与布袋除尘的收尘特点,在满足高标准排放,适应各种工况变化的的条件下有很高的技术先进性和很好的经济性。
而我们西矿的电袋除尘器是由前级电区和后级袋区组成,包含高压电源,阴阳极振打,脉冲清灰装置。
目前,西矿的电袋除尘器正在运行中的有四台。山西吉港二线窑尾,唐山飞龙水泥厂窑尾,云南南粼窑尾,云南红塔滇西二线窑尾。其中三台新线,一台是改造。目前四台正在运行中的电袋除尘器或多或少都存在些问题。山西吉港和唐山飞龙的是电区故障,导致除尘器进出口压力差偏大,云南红塔是袋区的袋笼有脱节现象。
我也去过了好几个安装及调试维修现场。电袋除尘器的电区高低压的调试。这个一般由配套电源厂家来做,我们的现场技术人员应该也做下记录,比如电区的升压记录,做伏安曲线,阴阳极振打的调试,记录下振打时间、周期等。并陪同检查振打电机的正反转,振打锤敲击位置等。若以后我们的除尘器上加装料位计,还应检查料位计的安装位置,通电试验等。我想就电袋与布袋除尘器常见问题做个总结。
电袋除尘器电区常见故障分析及处理:
| 故障形式 | 原因分析 | 处理/避免方法 |
| 1.极板电形造成电场短路拉弧,运行参数下降,一般在投运一定时间后会出现 | 1.烟气温度过高 2.壳体漏风 | 1.膨胀间隙的大小在设计时要充分考虑现场可能出现的情况 2.安装过程中应注意焊接质量 |
| 2.极线断线,造成电场短路 | 1.安装质量提高 2.停窑检修 | |
| 3.振打清灰效果差,高压运行参数异常,除尘效率低 | 1.振打锤在热态时没有打在砧子中心 2.粉尘比电阻高,粘性强,不易清灰。 | 1.空载调试时就要调整好阴阳极振打,保证振打系统长期稳定运行 2.缩短振打周期 3.可考虑断电振打 |
| 4气流分布板脱落,造成电场短路 | 1.X型分布板强度不够。 2.圆孔板焊接安装质量不高 | 加厚分布板,并焊接牢固 |
| 1.进出口差力上增大 | 电区的除尘效率下降,进入袋区的粉尘浓度增大 | 1.调整电区高压供电装置,缩短振打周期 2.调整袋区的脉冲清灰周期。 |
| 2.烟囱出口有明显的烟气 | 1.新投运的滤袋还没有进行除尘磨合期。 2.净气室内至烟囱出口处有积灰(云南红塔的改造改造项目就是,拉风的时候,将窑里的灰拉到了除尘器花板后面,刚运行时候冒大烟) 3.个别滤袋有破损(滤袋在安装时候要用保护套,由于备件少,有些在安装过程中掉进除尘器内磨损蹭伤) | 1.等运行一段时间后就会稳定 2.关闭一下室的提升阀,打开该室检查有无漏灰,有的话,就是这个室有破袋子的,就这样一个室一个室的查。如果有,就要进行封堵或是更换破损的滤袋 |
| 3.脉冲阀动作不正常(柜内有动作,而现场无喷气动作) | 1.阀体上的电磁阀故障 2.脉冲阀外室卸压气路堵塞 | 1.更换电磁阀 2.检查或清除脉冲阀外室卸压气路 |
| 4.气包压力过低,有的可听到漏气声 | 1.气包上的放气阀(安全防爆阀)设置过低。 2.气包底部球阀关闭不完全 3.气包联接件不密封 4.脉冲阀膜片出口处有杂质,焊渣,焊点 5.主管路过滤器堵塞 6.管路上的截止阀装反 | 1.重新调整放气阀至5KG以上 2.关闭气包底部的球阀 3.锁紧气包联接件 4.清除脉冲阀与气包联接处的杂质 5.清洁过滤器滤芯 6.截止阀是有方向的,一般都标在阀正面,安装时应注意 |
| 5.提升阀动作不正常 | 1.气缸电磁阀损坏(离线清灰方式下,由于频繁动作,有可能使电磁阀损坏) 2.气压不够 | 1.更换电磁阀 2.检查气路,调整三联体,增大给气缸供气的气压 |
| 6.糊袋(阻力大) | 烟气湿度大,温度低,结露,或是增湿塔雾化效果不好,导致粉尘与滤袋的粘性大 | 工艺正常后,离线清灰几次,滤袋的压力可自然恢复 |
| 1.一、二次电压偏低,二次电流偏小,一次电流偏大,上升快,与二次电流上升不成比例 | 变压器内的低压绕阻有匝间短路或硅堆存在开路或击穿短路 | 做开路实验,一次侧有电流出现,则是变压器内部损坏,需吊芯检查。 |
| 2.一、二次电压上升,一、二次电流很低,到正常运行时,电压则下降,电流上升很多 | 1.烟尘比电阻高,造成反电晕 2.振打清灰效果不好,极间距无形中变小 | 1.检查增湿塔工作清况,加大喷水量,降低烟气温度 2.增加振打时间,减小振打周期 3.试试间歇脉冲供电 4.考虑断电振打 |
| 3.二次电流大,二次电压低,或是0 | 1.阴极线断线造成收尘极板和电晕极间短路 2.承压绝缘子内壁冷凝结露,造成高压对地短路 3.阴极振打装置的瓷转轴断裂,对地短路(山西吉港就是这样) 4.灰斗内积灰过多粉尘堆积至电晕极框架 5.反电晕 | 1.清除短路杂物 2.提高顶梁加热温度 3.更换阴极振打瓷转轴,并调试好阴极振打系统。、 4.考虑在灰斗处加装料位计,短路时关闭电场,及时清灰 5.调试好增湿塔 |
| 4.二次工作电流正常,二次电压低,并且会放电 | 1.极间距局部距离变小 2.有杂物挂在收尘极或阴极上 | 1.调整极间距 2.清除杂物 |
| 5.二次电压偏高,二次电流偏低或是0 | 1.电晕极振打效果不好或是不正常工作 2.电晕线肥大,不利放电 | 1.调试好振打系统 2.视现场情况,分析原因,改进工艺 |
| 6.二次电流不稳定,表针急剧摆动 | 1.电晕线折断,受气流影响摆动 2.烟气湿度过大,造成粉尘比电阻下降 3.阴极对地产生放电 | 1.除去残留段 2.通知工艺人员,适当处理 3.处理放电部位 |
| 7.一、二次电流电压均正常,进出口阻力大 | 1.气流分布不正常 2.灰斗、壳体的阻流板脱落 3.排灰装置漏风严重 | 1.检查气流分布板,看有无脱落。 2.检查各阻流板是否正常 3.加强排灰装置密封性 |
