
大唐石泉水电厂
科学技术进步奖申请书
成果名称:主轴密封转环止退装置设计安装
填报单位:石泉电厂设备部
填 报 人:李亮
填报时间: 2012年2月22日
| 任务来源 | 1号机主轴密封漏水较大缺陷处理 | ||||
| 起止时间 | 2011年11月至2012年01月 | ||||
| 投入费用 | 3000元 | ||||
| 1.详细科学技术内容(总体思路、技术方案、技术创新点、实施效果) 一、总体思路 石泉电厂1-3号机主轴密封一直存在运转一段时间后,转环上窜或倾斜的现象。导致密封效果下降,漏水量增大,厂内渗漏深井泵启动频繁。因主轴密封设计安装位置空间狭小,出现密封效果差,漏水较大等缺陷,日常维护难以处理。为保证机组在大修周期内,不出现上窜、倾斜状况,拟设计安装止退装置,确保主轴密封能够安全稳定运行。 二、技术方案 1、设备概况 1-3号机组主轴密封采用橡胶端面密封结构,水轮机主轴密封是水轮机的一项重要保护,它装在水导轴承的下面,以防止压力水从主轴和顶盖之间渗漏机坑内,淹没水导轴承,破坏水导轴承的工作,影响机组安全稳定运行。1号机大修后存在主轴密封动作不灵活,漏水量较大缺陷,因条件不具备,一直未能处理。 2011年底,1号机临检时对主轴密封转环加装了止退装置。 2、方案策划 (1)策划人员:李亮、李明建、杨鸿飞、黄朝根。 (2)主轴密封支架与转环安装间隙检修规程规定为5mm,运行一段时间后间隙变大且间隙不均匀,为确保转环长时间运行不发生位移。止退装置设计在大轴外径表面同一水平位置均布焊接4个垂直可调节螺栓,在转环内径钢圈均布焊接4个钻孔筋板,转环安装后与大轴对应螺栓对接,防止转环位移。 3、方案实施 (1)方案批准:李明建、职光磊 (2)实施人员:李亮、黄朝根、赵良应、单东梅 实施过程中,将原计划对称布置4处止退支架调整为对称3处。支架为45mm×40mm×15mm。 三、技术创新点 原主轴密封转环止退方式是在大轴上根据转环安装位置对称钻4孔,安装顶丝。因大轴材质较硬空间狭小,钻孔难以实施故往往孔深度较浅,接触面为点接触。长时间运行后,孔及顶丝锈蚀松动导致主轴密封位移。 改造后止退装置可调节高度(转环运行1个大修周期后,接触面磨痕需车床加工修整,高度降低)止退装置为面接触,大大提高了可靠性。且不需要 四、实施效果 运行至今主轴密封封水效果良好,转环未发生位移。 主轴密封转环止退装置示意图 | |||||
| 2.该项目与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较(包括存在问题及改进措施) 目前新机组在大轴设计有凹槽同主轴密封转环相配合,可以有效防止主轴密封转环位移,但这种止退不具有调节功能,一旦转环磨痕处理后主轴密封支架同转环间隙变大,更换不锈钢抗磨块或加装止退才能满足设计间隙,我厂4、5号机组及喜河1-3号机组都是采用此种设计。 改进措施:1、止退装置使用不锈钢材料制作。2、在检修密封转环上设计安装对接装置,与止大轴上退支架连接,确保主轴密封转换不发生位移。
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| 主要完成单位 | |||||
| 1 | 石泉电厂设备部 | ||||
| 2 | 石泉电厂1号机临检项目部 | ||||
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| 主要完成人员 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作部门 | |||
| 1 | 李明建 | 石泉电厂设备部 | |||
| 2 | 职光磊 | 石泉电厂检修公司 | |||
| 3 | 李 亮 | 石泉电厂设备部 | |||
| 4 | 黄朝根 | 石泉电厂设备部 | |||
| 5 | 单东梅 | 石泉电厂设备部 | |||
| 6 | 赵良应 | 石泉电厂设备部 | |||
| 7 | 杨鸿飞 | 石泉电厂设备部 | |||
| 申请奖励等级: | |||||
| 曾受过何种奖励及获奖金额:无 | |||||
| 申报部门意见: 部门负责人签名: 年 月 日 | |||||
| 成果应用单位 | 石泉电厂 | ||||
| 应用起止时间 | 2011年12月至今 | ||||
| 应用情况: 有效防止了主轴密封转环位移后密封效果下降,形成封水不严,有效的避免了顶盖大量刺水,防止了水淹水导油槽。保护了机组运行安全可靠性。 | |||||
| 应用后经济效益(万元)总计: | |||||
| 新增产值 年均: 累计: | |||||
| 新增利税 年均: 累计: | |||||
| 新增节收 年均: 累计: | |||||
| 社会效益: | |||||
| 科技成果评审委员会意见: 评委会主任: 年 月 日 | |||||
| 附件目录: | |||||
| 科学技术委员会意见: 委员会主任: 年 月 日 | |||||
