
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
电厂循环水余热利用建议书
编制: 朱 明 峰
审核:
批准:
中海油节能环保服务有限公司
2013年9月19日
一概述
一.1项目背景
**热电厂全年供应蒸汽。由于外供蒸汽的凝结水回收比例较低,需要大量的除盐补充水,新厂补充除盐水的流量常年在100~150t/h,平均温度约为25℃,本方案将回收电厂发电后的大量循环水余热,用于加热锅炉补充除盐水,从而减少部分除氧器加热蒸汽耗量,节省的蒸汽可用于外送或发电。
充分利用电厂循环水余热,提高能源利用效率,对节能减排工作得推动起到了重要的作用。
一.2余热资源现状
**热电循环冷却水总流量约为15000t/h,上下塔温度夏季为40/30℃、冬季为30/20℃,最冷时下塔温度约为15~18℃。
循环冷却水余热若按照温差10℃提取,可回收的余热量为:ΔQ =4.1868MJ/t·℃×15000t×10℃/3600s=174.4MW
一.3项目实施条件
蒸汽压力:0.5-0.8MPa(饱和蒸汽)
除盐水补水平均温度:25℃
预热除盐水温度:90℃(夏)/80℃(冬)
除盐水量:100t/h
循环水温度(冬季):30/20℃
循环水温度(夏季):40/30℃
循环水量:15000t/h
补水时间:该厂全年向外供应蒸汽,外供蒸汽量较为稳定,因蒸汽回收量较少,锅炉需全年补充除盐水,锅炉检修无详细计划,坏了再修,故余热回收时间暂定为250天。
一.4遵循的标准及规范
本热泵系统报告的编制主要遵循以下相关国家标准、规范及设计手册,并满足与该项目有关的各项设计参数。
(1)《制冷设备安装、施工及验收规范》
(2)《通风及空调工程安装、施工及验收规范》
(3)《设备及管道绝热工程设计规范》
(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》
(5)《给水排水设计规范》
(6)《实用供热空调设计手册》
(7)甲方提供的技术资料及相关要求。
二余热回收方案设计
二.1现有补水加热流程图
二.2改造方案
在厂内建设1台余热回收机组,用于回收循环水余热。余热回收工况:100t/h除盐水全部通过1台余热回收机组进行预热,从25℃加热至90℃(夏)/80℃(冬)。为充分利用循环水余热,降低蒸汽消耗,增加一台换热器,在除盐水进入热泵前先通过换热器与循环水换热,温度提升到30℃。
余热回收机组性能参数
| 除盐水补水总流量 | m3/h | 100 | |
| 余热水总流量 | m3/h | 315 | |
| 除盐水 | 流量 | m3/h | 100 |
| 入口 | ℃ | 30 | |
| 出口 | ℃ | 90 | |
| 压力损失 | m | 16 | |
| 供热量 | MW | 6.98 | |
| 余热水 | 流量 | m3/h | 315 |
| 入口 | ℃ | 40 | |
| 出口 | ℃ | 32 | |
| 压力损失 | m | 9.5 | |
| 供热量 | MW | 2.93 | |
| 驱动蒸汽 | 入口压力 | Mpa G | 0.40 |
| 焓值 | Kcal/kg | 655.2 | |
| 凝水温度 | ℃ | 90 | |
| 流量 | kg/h | 6157 | |
| 蒸汽接管尺寸 | mm | 125×2 | |
| 凝水接管尺寸 | mm | 80×2 | |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 6900×2400×4200(mm) | |
| 重量 | t | 35 | |
| 控制辅助动力 | 电压×频率 | V×Hz×∮ | 380×50×3 |
| 电源容量 | KVA | 18.2 | |
| 功率 | KW | 9.5 |
二.3改造主要工作量
机房及机组配置: 机房位于冷却塔附近,配1台6.98MW 机组。热泵放置在室内,机组外形尺寸6900×2400×4200(mm),占地空间12m(L)×5m(W)×7m(H),机组周围各预留1米空间。机组长度方向预留拔管空间(可对着窗户、大门等能打开或是拆卸的地方),另外要考虑到水泵、管路、凝水回收装置等的空间,建议在15m×8m×7m的空间内放置。配电需要380V×3PH×50Hz电源即可。
余热水管道系统:余热水需求量为315m³,在冷却塔上塔的水管上接支管进入机房,在机房内设置余热水循环泵,供2台,一用一备;
蒸汽管道系统:将1.0MPa的蒸汽管道引入机房,在机房内通过降温减压阀,将蒸汽变成0.5MPa,以满足机组的使用要求,凝结水收集在凝水箱内,通过水泵将凝结水汇入除盐水系统,凝结水水泵2台,一用一备,凝结水箱1台;
除盐水管道系统:将一二期和三四期除盐水管道汇总后引入机房,为了满足除氧器的使用压力要求,需要校核除盐水泵性能是否满足改造要求。
二.4技改效果
本方案总计消耗蒸汽6.2t/h,回收循环水余热2.93MW,总制热能力达6.98MW(夏)/6.68MW(冬)。电厂原有此部分加热需使用10.25t/h蒸汽,应用热回收技术后,可减少4.05t/h除氧器加热蒸汽的使用量。
二.5改造投资及静态回收期
热电厂余热回收时间按250天计算,全年节省蒸汽量约为24300t。热电厂外供蒸汽价格按120元/t计算,全年节约蒸汽收益为291万元。
余热回收设备投资
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 | |
| 2 | 泵组 | 补水泵:1用1备 | 项 | 1 |
| 热源水泵:2用1备 | ||||
| 3 | 附属设备 | 全程水处理器 | 项 | 1 |
| 4 | 电控系统 | 水泵变频,2次配电系统 | 项 | 1 |
| 5 | 管道、阀门 | 标准布置图范围内配管 | 项 | 1 |
| 6 | 安装费 | 项 | 1 | |
| 合计 |
三.1节能效益
本项目通过回收冷却循环水余热用于加热锅炉补水,将余热废热充分的利用,可以减少电厂除氧器加热蒸汽的使用量,增加能源的利用率,节能效益显著。
三.2环保效益
本项目实施后,对于**热电厂可以收到显著的节能环保效益。详见下表。
本项目技术指标
| 项目优势 | 量值 | 结论 | |
| 减少供热能耗 | 回收余热(万GJ/年) | 8.03 | 本项目的节能性效果显著 |
| 节约标煤(吨/年) | 3425 | ||
| 减少污染物排放 | 减排SOx(吨) | 81 | 本项目的环保性效果显著 |
| 减排烟尘(吨) | 335 | ||
| 减排CO2(吨) | 9208 | ||
| 减排灰渣(吨) | 1526 | ||
本工程回收余热效果明显,节能环保效果显著,属于国家支持节能项目。本方案实施后可充分利用电厂的余热,对于**热电厂的节能减排工作可以起到重要作用,建议尽快实施该项目。
