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反事故演习(锅炉灭火)

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-01 10:21:38
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反事故演习(锅炉灭火)

反事故演习一、运行方式:主系统:110kv城宁线、宁景一回(1122开关)运行,#2机组运行带负荷135mw负荷。机组辅机运行方式:汽机:#2机乙给水泵运行;4循环泵、甲真空泵;辅汽切换为邻机带,化学补水系统正常。电气:6Kv二段切为启备变带、所有电气一次设备运行正常、系统周波正常,保安电源调试中未投入。锅炉:各辅机及系统运行正常,保护投入正常,燃油系统正常,脱硫、电除尘投入运行正常。机组做锅炉灭火事故演练机电炉联锁保护均投入。二、事故现象:1、炉膛负压突然增大,炉膛内无火焰,工业电视火焰监视
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导读反事故演习一、运行方式:主系统:110kv城宁线、宁景一回(1122开关)运行,#2机组运行带负荷135mw负荷。机组辅机运行方式:汽机:#2机乙给水泵运行;4循环泵、甲真空泵;辅汽切换为邻机带,化学补水系统正常。电气:6Kv二段切为启备变带、所有电气一次设备运行正常、系统周波正常,保安电源调试中未投入。锅炉:各辅机及系统运行正常,保护投入正常,燃油系统正常,脱硫、电除尘投入运行正常。机组做锅炉灭火事故演练机电炉联锁保护均投入。二、事故现象:1、炉膛负压突然增大,炉膛内无火焰,工业电视火焰监视
反事故演习

一、运行方式:

主系统:110kv城宁线、宁景一回(1122开关)运行,#2机组运行带负荷135mw负荷。

机组辅机运行方式:

汽机:#2机乙给水泵运行;4循环泵、甲真空泵;辅汽切换为邻机带,化学补水系统正常。

电气:6Kv二段切为启备变带、所有电气一次设备运行正常、系统周波正常,保安电源调试中未投入。

锅炉:各辅机及系统运行正常,保护投入正常,燃油系统正常,脱硫、电除尘投入运行正常。

机组做锅炉灭火事故演练机电炉联锁保护均投入。

二、事故现象:

1、炉膛负压突然增大,炉膛内无火焰,工业电视火焰监视消失,全炉膛火焰丧失发出,MFT动作光字牌亮并报警,甲乙排粉机、甲乙磨煤机及12台给煤机跳闸,燃油电磁阀关闭,汽温、汽压下降,汽包水位先低后高,FSSS操作面板显示MFT首出原因。

2、Fsss及ETS画面内“发-变组后备保护动作”光字牌亮。

3、汽机跳闸,TV、GV及高排逆止门、各级抽汽逆止门、抽汽电动门均关闭,机组转速下降。

4、发电机跳闸,1124、MK跳闸,有功、无功功率到零、频率下降,厂用电快切未成功,保安电源未投。

5、机组声音突变。

三、反事故演习记录格式:

值  别

一值值   长

冯军平
演练主题#2炉运行中“全炉膛灭火保护动作”锅炉灭火

演练时间2012年  4月 17日16:00至2012年4月17日20:00

演练地点主机集控室

演练人员名单冯军平  马明礼  韩强  韩生贵  周海  姜卫现  妥长雄  马有福  刘涌  李启文

张青媛  郑克强  徐楠   盛秀萍   刘贵良  王生强   张玉玲  张志远   赵金宽

演练方式模拟演练
运行方式主系统运行方式:110kv城宁线、宁景一回(1122开关)运行,#2机组运行带负荷135mw负荷。

机组辅机运行方式:

汽机:#2机乙给水泵运行;4循环泵、甲真空泵;辅汽切换为邻机带,化学补水系统正常。

电气:6Kv二段切为启备变带、所有电气一次设备运行正常、系统周波正常,保安电源调试中未投入。

锅炉:各辅机及系统运行正常,保护投入正常,燃油系统正常,脱硫、电除尘投入运行正常。

机组做锅炉灭火事故演练机电炉联锁保护均投入。

事故现象锅炉灭火信号发、MFT动作、汽机跳闸、发电机解列、FSSS中显示首次跳闸原因、炉膛负压+750Pa火焰监视器显示无火。气温、气压下降,水位先高后低、甲乙侧排粉机、给粉机、给煤机磨煤机依次跳闸正常。燃油系统闭锁正常。

主要演练步骤1、将给水切为手动操作、根据汽温情况关闭减温水、调整风量1.5-2.0KPa进行通风吹扫5分钟吹扫完成重新点火。检查甲乙排粉机投入#1-4微油,启动甲排启动#1-4给粉机。联系汽机投入高低旁、开启再热器对空排。根据粉位情况启动甲磨。达到冲转参数主汽温500∕498℃再热汽温度495∕496℃气压4MPa汽机冲转。

2、MFT动作、汽机跳闸,检查转速下降,立即启动交流油泵,就地复位启动阀至0位,检查高中压自动主汽门、调门及各抽汽逆止门关闭,倒轴封汽源由邻机供。调整各加热器水位正常,根据锅炉要求投入旁路,调整转子进水压力正常,转速至0投入连续盘车,调整油温正常,完成其它相关操作。

3、汽机跳闸、发电机解列,检查6KV厂用电自投成功。

演练过程中存在问题及整改措施

存在问题:

1、由于#2机为新投产机组,且人员技术力量薄弱,在演练过程中各专业人员之间的配合不太默契。

2、因汽机调门严密性试验不合格,可能造成汽机超速。

整改措施:

1、加强人员专业技术培训,提高整体判断处理事故的综合能力,同时在日常工作中加强专业之间岗位之间默契度的培养。

2、对机组设备存在的隐患及时联系消缺,提高设备的运行可靠性。 

预案存在的问题及修改项目存在问题:

1、预案中对人员可能出现的误操作未作出相应的制度保障。

2、由于机组新投产,现场围栏、孔洞等不完善,本预案中没有结合现场实际制定相应的安全防范措施。

修改项目:

在今后的演练预案中,补充完善相应的安全防范措施,将可能出现的问题,结合现场存在的危险点(源)进行分析,并制定相应的预控措施,确保预案在现场的可操作性。

演练评价

综合评价为良

记录人

马明礼审核人
四、事故处理:

序号岗位处理要点分值评价
1值长①询问熄火原因,决定是否重新吹扫点火。

3
②令电气检查厂用电自投情况。

1
③令汽机注意转速,维持真空。

1
④汇报中调。

2
⑤汇报厂领导及相关部门领导。

1
⑥令重新吹扫点火,通知除灰停运脱硫系统、电除尘器。

1
⑦申请中调,发电机重新并网。1
评价人总 分

10
2单元长①询问炉主操熄火首出原因,决定可、否重新吹扫点火,汇报值长。

2
②令电气检查厂用电切换情况。2
③令汽机检查高中压主汽门、高排逆止门、各段抽汽逆止门关闭正确、本体管道疏水开出。

2
④润滑油泵联启正常,尽量维持机组真空(轴封汽切换)。
⑤注意监视各容器水位。

1
⑥令副操检查辅机掉闸情况。

2
⑦令炉主操注意调整汽包水位、炉膛负压、风量,启动吹扫。

1
评价人总 分

10
3

①检查MFT首出原因。

2
②检查油系统跳闸阀快关。

1
③检查制粉系统辅机及相关设备均跳闸,复位各跳闸辅机。

1
④将送风机调节切换至手操。过热器减温水各阀门关闭,再热器事故喷、微量喷水各阀关闭。 

2
⑤注意监视汽包水位自动情况,不能控制则切换为手动控制。1
⑥注意汽温下降情况,下降较快时令巡操检查减温水门是否关严。1
⑦查出熄火原因,汇报单元长可以点火 1
⑧接单元长令后,进行吹扫点火。

1
评价人总 分

10
序号岗位处理要点分值评价
4

①  根据MFT首出原因检查锅炉相关系统。

1
②  检查油系统跳闸阀快关,各支油阀快关,且关闭严密。

2
③  检查制粉系统辅机如排粉机、给粉机、磨煤机、给煤机、及相关设备均跳闸。

2
④  检查过热器减温水各阀门关闭,再热器事故喷水各阀关闭,注意汽温下降情况,下降较快时汇报主操。

2
⑤  注意监视汽包水位自动情况,不能控制则切换为手动控制。2
⑥  待查出熄火原因,得主操令后,配合主操进行炉膛吹扫点火。点火时投入预热器吹灰。联系脱硫、化学、除灰。

1
评价人总 分10
5

1、检查锅炉已熄火,MFT动作跳机,厂用电切换正常,查汽机跳闸首出

1
2、检查交流润滑油泵已联启,且CRT上油压大于0.12MPa。如未联启,则启动交流或直流润滑油泵维持油压。

2
3、查汽机转速下降,核查CRT上汽机高中压主汽门及调门关闭到位,高排逆止门关闭到位。各段抽汽电动门及逆止门关闭、抽汽管道疏水开启;加热器事故疏水门打开。

2
4、调整凝结水再循环、除氧器水位调节门,控制凝结水压力正常。调整凝结器、除氧器水位正常。

1
5、检查高低旁是否动作正常,调整好旁路系统的运行,防止旁路因闭锁造成超压。

0.5
6、轴封汽切为邻机供给,控制低压轴封母管压力在0.02-0.05 MPa。根据低压轴封冒汽量调节低压缸轴封分门,根据真空下降情况启动备用真空泵运行。

0.5
7、检查管道疏水、本体疏水动作打开、开启(应关闭高中压缸内、外疏水)。应根据高扩、本扩温度投运减温水。

0.5
8、注意除氧器、凝汽器、各加热器水位调整。

0.5
9、安排巡操调整主机润滑油温在38-42℃。

0.25
10、检查本体系统中汽机差胀、总胀、轴向位移的变化;各轴承盖振小于100μm及轴振小于150μm;瓦温小于85℃;轴承回油温小于65℃;上下缸温差小于50℃。

11、汽机保持真空惰走,转速1000r/min启动顶轴油泵运行。

0.5
12、锅炉点火,主再汽温开始回升、且主再汽温有50℃的过热度,上下缸温差小于50℃,轴向位移、差胀在正常值内可联系锅炉、单元长冲转。

0.25
13、启动高压调速油泵冲转至满速,全面检查机组振动、温度、差胀、轴向位移、缸温差、瓦温正常后联系并网。

1
评价人总 分10
6

①检查高中压自动主汽门、调门、高排逆止门、各抽汽逆止门关闭。

2
②检查润滑油压正常,机头压力表大于0.12MPa,检查各轴承回油正常、主冷油器出口油温正常(38-42℃)。

1
③检查惰走正常。1
④检查冷油器出口油温正常(38-42℃),油压正常。

1
⑤调节发电机进水压力正常。 

2
⑥检查旁路系统运行正常。1
⑦检查各管道疏水开启正常。

2
评价人总 分

10
7

①检查#2发-变组1124开关、高厂变6kV二段开关分支开关、灭磁开关跳闸,“发变组第1、2套后备保护动作”、“灭磁开关跳闸”光字牌亮。

2
②检查发电机定、转子电流电压突降至零,发电机有、无功至零。否则手动断开#2发-变组1124开关、高厂变6kV工作A/B段开关、灭磁开关MK。

1
③检查6kV二段备用厂用电源是否自投,否则检查6kV二段工作电源开关确已断开,手动合上6kV二段备用电源开关。

2
④检查机、炉PC段运行情况。

2
⑤复归发-变组1124开关、高厂变6kV开关分支开关、灭磁开关和信号。

2
⑥派人检查发变组保护动作情况,检查录波装置记录情况,判明发变组一切正常,安排人员复归保护信号、开关跳闸信号,做好记录。

1
⑦汇报值长或单元长发变组可以并列,待汽机转速达3000r/min时进行升压并网操作,安排人员对机组及厂用电系统进行全面检查。

1
评价人总 分

10
8

①工具准备情况(钥匙、电筒、操作手柄、工具包)

1
②到6kV二段工作段开关室检查6kV二段备用厂用电源是否自投,及时联系主操,在快切不成功或未启动时根据主操令检查6kV工作电源开关确已断开,手动合上6kV备用电源开关。检查起备变运行情况。

2.5
③到机、炉PC段开关室检查机、炉PC段运行方式。

2.5
④根据主操令到网络保护小室进行“复归”开关跳闸信号。

1
⑤在发边组保护室检查保护动作情况(程序逆功率、热工保护),检查录波装置记录情况。根据主操令复归信号,并做好记录。

1
⑥对励磁变、高厂变、主变冷却器进行检查,为发电机重新升压并网做好准备。

1
⑦发电机升压成功后,对机组及厂用电系统进行全面检查。1
评价人总 分

10

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反事故演习(锅炉灭火)

反事故演习一、运行方式:主系统:110kv城宁线、宁景一回(1122开关)运行,#2机组运行带负荷135mw负荷。机组辅机运行方式:汽机:#2机乙给水泵运行;4循环泵、甲真空泵;辅汽切换为邻机带,化学补水系统正常。电气:6Kv二段切为启备变带、所有电气一次设备运行正常、系统周波正常,保安电源调试中未投入。锅炉:各辅机及系统运行正常,保护投入正常,燃油系统正常,脱硫、电除尘投入运行正常。机组做锅炉灭火事故演练机电炉联锁保护均投入。二、事故现象:1、炉膛负压突然增大,炉膛内无火焰,工业电视火焰监视
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