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某主变跳闸事故分析与处理

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-02 15:30:38
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某主变跳闸事故分析与处理

某主变跳闸事故分析与处理摘要:本文通过对一起主变出口短路跳闸事故,引起变压器油中色谱数据异常,介绍了如何结合油中溶解气体检测、电气试验数据等判断、分析事故原因的过程和处理方法。关键词:总烃电弧放电空载电流1事故概述某35千伏主变压器型号为SZ10-10000/35kV,接线组别为YNd11,额定容量为10000千伏安,额定电压为kV。该变压器2003年11月生产,2013年8月该主变差动保护动作跳闸。次日电气试验人员对主变进行了诊断性试验及油色谱分析,初步判断线圈存在故障点,返厂解体后发现A相
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导读某主变跳闸事故分析与处理摘要:本文通过对一起主变出口短路跳闸事故,引起变压器油中色谱数据异常,介绍了如何结合油中溶解气体检测、电气试验数据等判断、分析事故原因的过程和处理方法。关键词:总烃电弧放电空载电流1事故概述某35千伏主变压器型号为SZ10-10000/35kV,接线组别为YNd11,额定容量为10000千伏安,额定电压为kV。该变压器2003年11月生产,2013年8月该主变差动保护动作跳闸。次日电气试验人员对主变进行了诊断性试验及油色谱分析,初步判断线圈存在故障点,返厂解体后发现A相
某主变跳闸事故分析与处理

摘    要:本文通过对一起主变出口短路跳闸事故,引起变压器油中色谱数据异常,介绍了如何结合油中溶解气体检测、电气试验数据等判断、分析事故原因的过程和处理方法。

关 键 词: 总烃  电弧放电 空载电流 

1 事故概述

某35千伏主变压器型号为SZ10-10000/35kV,接线组别为YNd11,额定容量为10000千伏安,额定电压为kV。该变压器2003年11月生产,2013年8月该主变差动保护动作跳闸。次日电气试验人员对主变进行了诊断性试验及油色谱分析,初步判断线圈存在故障点,返厂解体后发现A相高压线圈中部有放电痕迹。

2 故障的分析判断过程

2.1油中溶解气体分析

该主变差动保护动作跳闸后,现场对该主变压器外观进行检查,无明显异常,受到雷雨天气影响,不具备开展现场电气诊断性试验条件,仅对该主变进行本体油色谱分析,该变压器油中溶解气体分析数据见表1。

    表1 某主变压器油中溶解气体含量    单位:μL/L

气体成分

H2

甲烷

CH4

乙烷

C2H6

乙烯

C2H4

乙炔

C2H2

总烃

∑C

一氧化碳

CO

二氧化碳

CO2

故障前11.62.60.40.303.321.6270.6
故障后778.986.91.431.5161.4281.2294.9975.4
注意值150---5150--
由表1可以看出,其总烃、乙炔及氢的含量均远远超出注意值,计算其绝对产气速率,总烃15.6(注意值12),乙炔9.0(注意值0.2),氢43.0(注意值10),均超过注意值。(总油量重4.69,油密度0.,两次取样时间间隔为94天。)

通过分析,三比值编码为(2,0,2),故障性质为“电弧放电”,典型的故障实例有:线圈匝间、层间短路,相间闪络、分接头引线间油隙闪络、引线对箱壳放电、线圈熔断、分接开关飞弧、引线对其他接地体放电等。由于此次故障中,一氧化碳、二氧化碳含量也明显增加,且△CO2/△CO<3,说明故障涉及固体绝缘材料,所以以上故障实例中可能性较大为:线圈匝间、层间短路,相间闪络、分接头引线间油隙闪络。

2.2电气试验分析

次日对该主变压器进行电气试验,试验项目为绝缘性能试验、单相低电压空载试验和直流电阻试验项目,数据如下所示。

表2 绝缘电阻试验数据

测量位置高压对低压及地(MΩ)

低压对高压及地(MΩ)

R15’

35003000
R60’

52505030
吸收比1.51.68
表3 介质损耗试验数据

测量位置高压绕组对其他及地低压绕组对其他及地
电容量(pf)

介损tg(%)

电容量(pf)

介损tg(%)

故障前705900.242106000.238
故障后710901.3311000.979
由表2可看出,绝缘电阻试验结果正常,说明变压器的主绝缘未出现绝缘损坏,初步怀疑变压器的纵绝缘可能存在故障。由表3中说明电容量未发生较大变化,但因受天气影响(试验时湿度高达93%)介质损耗值相差较大。进行相对比较,“高压绕组对其他及地”介损值增加了5.5倍,“低压绕组对其他及地”介损值增加了4.1倍,前者比后者多增加了34.1%,初步怀疑高压侧存在故障。

表4 低电压单相空载、短路试验数据

加压短接电压

(V)

电流

(A)

功率

(W)

短路阻抗(Ω)
空载abbc200.12.0961.68
caab200.32.136256.51
bcca400.40.08316.10
短路A0abc44.515.00817.658.
B0abc44.465.01218.348.87
C0abc44.925.01218.358.96
由表4可看出:空载试验中,ab、ac加压时,空载电流异常偏大,而bc加压时的空载电流正常。说明只要有a相绕组串入便会异常增大。低电压短路试验中,短路阻抗误差仅为1.04%,满足标准要求的2%,排除了绕组的变形和位移故障。

空载试验异常的可能原因有两种:一是加压的低电压绕组a相的匝间、层间有部分短路现象,导致空载电流出现异常变大;二是对应的高压绕组A相存在匝间短路,空载试验时相当于在低压侧进行短路试验,使得电流增大,功率增加。

所以用直流电阻试验进一步确认故障位置。

表5 直流电阻试验数据

高压A0(Ω)

B0(Ω)

C0(Ω)

△Z

档位4(故障后)

0.26830.274.60.27492.42%
档位4(历史数据)

0.27460.27420.27450.15%
abbcca----
故障后0.034730.034700.034780.46%
由上表可知,高压绕组直流电阻相间不平衡度超过规程要求的2%,主要原因是高压A相绕组的直流电阻与历史值相比明显偏小。

综合以上试验数据,判断该变压器高压侧A相绕组存在故障点,发生匝间短路。由于试验已经明显判断出主变的故障情况,现场无法修理,必须返厂大修。

3 吊罩检查、原因分析及处理

返厂后,对该变压器进行吊罩检查。外观检查未见明显故障点;对绕组进行解体后,发现A相高压线圈中部有放电痕迹,现场图片如下:

  

图1 该主变高压侧A相中部故障点

   

图2铭牌上所示的高压绕组接线示意图

电力变压器调压的接线方式按调压绕组的位置不同分为三类:一是中性点调压,调压绕组的位置在绕组的末端;二是中部调压,调压绕组的位置在变压器绕组的中部;三是端部调压,调压绕组的位置在变压器各相绕组的端部。中性点调压,对开关的绝缘水平要求低一些;中部调压,安匝平衡好一些;端部调压方式现在很少使用。

根据铭牌上显示,该变压器采用的是中性点反向调压方式,高压线圈整体分为两部分,上部分为主线圈,下部分为调压线圈,如图2所示。

该调压方式的变压器在绕组整体的中部位置(如图中红色标注区域)主线圈与调压线圈匝间电位差大,绝缘存在薄弱环节。这一缺陷使得该变压器在较大电流的冲击下,高压绕组的中部位置绝缘击穿,发生匝间短路放电,最终引发跳闸事故。

考虑到该变压器线圈的绝缘缺陷,接下来打算更换该变压器的高压侧线圈,对该线圈进行重绕,待改造完成后作为备品使用。

4 总结

1.变压器绝缘油气相色谱分析后,应立即对组分数据进行计算分析,并对照规程给出可能的故障实例做参考;

2.对该种调压方式的变压器进行排查,发现隐患及时处理。

3.应严格按照十反措中的规定,开展变压器抗短路能力的校核工作,根据设备的实际情况有选择性地采取加装中性点小电抗、限流电抗器等措施,对不满足要求的变压器进行改造或更换。

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某主变跳闸事故分析与处理

某主变跳闸事故分析与处理摘要:本文通过对一起主变出口短路跳闸事故,引起变压器油中色谱数据异常,介绍了如何结合油中溶解气体检测、电气试验数据等判断、分析事故原因的过程和处理方法。关键词:总烃电弧放电空载电流1事故概述某35千伏主变压器型号为SZ10-10000/35kV,接线组别为YNd11,额定容量为10000千伏安,额定电压为kV。该变压器2003年11月生产,2013年8月该主变差动保护动作跳闸。次日电气试验人员对主变进行了诊断性试验及油色谱分析,初步判断线圈存在故障点,返厂解体后发现A相
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