
概念:规范二个环节(使用、禁用),实现二个目标:降低氧气用量;避免安全事故。
1 适用范围
适用电石事业部电石工区出炉岗位。
2 工艺流程
无
3 关键控制点
3.1使用氧气的条件
3.1.1“Y”接送电或长时间低负荷运行,需开眼出炉时。
3.1.2因故障停炉后需开眼出炉时。
3.1.3炉内熔池不通夹杂大量生料时。
3.1.4出炉通道坚硬有隔墙时。
3.1.5炉眼偏离中心位置在出炉过程中需修正时。
3.1.6烧穿器发生故障不能使用时。
3.1.7其它特殊情况需经工艺工程师同意才可使用。
3.2禁用氧气的情况
3.2.1炉眼深度小于1米而烧穿器完好时。
3.2.2出炉角度大,有可能将氧气直接送入钳锅或料面时。
3.2.3炉内电石已放空流速减小时。
3.2.4炉内大量漏水而未停炉也未大幅度降负荷时。
3.2.5炉眼塌陷,炉门变形,炉壁遭严重破坏时。
3.2.6不可使用吹氧代替钢钎捅眼。
4 正常操作
4.1吹氧管及软管检查:检查吹氧软管表面无破损,裂纹现象,端头无破裂现象。吹氧软管长度不低于10米。输氧管与钢管连接处必须紧固。包机机械师每三个月对吹氧软管进行试压,耐压不小15MPa。吹氧管使用前先试通气,防止管内有水或不通而产生事故。
4.2吹氧人员做好吹氧准备,穿戴好劳动保护用品。
4.3吹氧人员将氧气管放置炉眼口处,操作氧气人员少量打开氧气瓶手柄,吹氧人员将氧气平稳送入炉眼深处,感觉遇到坚硬隔墙时要小幅度做活塞运动或顶住硬壳,此时操作氧气手柄人员将氧气徐徐开大,严禁把持吹氧管与软管连接处。
4.4炉眼内有大量电石流出且流速很大时要及时关闭氧气,如电石流速小持吹氧管人员可适当加大活塞运动幅度,但不可使吹氧管端头在炉眼口运动,随着流速加大,逐渐退出吹氧管,关闭氧气开关。
4.5一根吹氧管准备下次复用时,在退出后要通一下氧气使之通畅,开眼结束。
5 异情处理
5.1吹氧过程中吹氧管与软管连接部位脱落,迅速关闭氧气阀门。
5.2吹氧过程中发生爆炸迅速关闭氧气阀门,人员及时躲避。
5.3若发生烧伤立即按联系汇报程序逐级上报,同时做好伤员救护。
6 典型案例
6.1事故经过:2008年11月8日上午3时15分左右,电石2号炉2号眼烧穿母线烧坏,用氧气吹开后出电石一锅;因无备用电缆母线(在三个月前已造计划,期间数次催促未回),现场值班机械师王义华、乐爱军只好去处理4#电石炉的机械故障,机械师王义华在6点将其拆下取走。在早上8点10,生产总监曹燕宾考虑到2号炉1号电极插入深度在三个电极中最深,炉内压力大,用相邻的2号眼进行出炉较好,可缓冲1眼的炉内压力,因2号眼的烧穿器上没有烧穿母线,于是决定开1号眼,枝城工场电石事业部出炉工聂凌峰(派遣员工,男36岁)、黄跃新(派遣员工,男30岁)等人用烧穿器烧1#眼未烧穿(注:新开炉时一般用烧穿器烧不穿,需先用烧穿器,再吹氧),在架吹氧管时,因炉内憋压,炉内物料从炉眼喷出,致使衣服着火,聂凌峰右腿及颈部达14%轻度烧伤,属轻伤。黄跃新双腿有约5平方厘米轻度烧伤7处,属轻微伤。
6.2事故原因
6.2.1工作服不能防火,聂凌峰衣服起火后,火在一分钟左右才扑灭。
6.2.2电石炉1号电极插入深度在三个电极中最深,熔池没有形成,炉内压力大,物料冲破1#眼后外喷。
6.2.3 2#眼的烧穿器上没有烧穿母线,导致临时决定出压力较高的1号眼。
6.2.4安全培训不到位,电石炉开车前未进行详细的方案讨论,没有将该危害辨别出来。
6.2.5出炉岗位的操作规程不够细化。
6.3整改措施
6.3.1各出炉休息室配置消防毯一套,以备灭火时急用。
6.3.2组织出炉工进行班前一小时安全教育,全面培训操作规程和开停车方案。
6.3.3出炉口挡屏处加装防护板。
6.3.4修订出炉操作规程。
6.3.5烧穿母线合理备库,确保能及时更换。
6.3.6给出炉工、吊卡锅工发放有机面罩。
