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探索老油田整体开发的有效注水方式

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-06 09:57:01
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探索老油田整体开发的有效注水方式

文章编号:10045716(2005)12010102中图分类号:TE341文献标识码:B探索老油田整体开发的有效注水方式邹翔,薛红霞(胜利石理局胜采地质研究所,山东东营257001)摘要:胜坨油田已进入特高含水开发后期,新井增油,措施增油的效果越来越差。而实践证明只有强化潜力层注水,有效注水才是最经济有效的改善油藏开发效果的方法。所以本文以胜二区1-2单元为例,探讨一下提高有效注水,增强单元稳产基础的做法。关键词:有效注水;方式探讨;优化;注采井网;注水结构1胜采厂注水现状及存在问题在充
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导读文章编号:10045716(2005)12010102中图分类号:TE341文献标识码:B探索老油田整体开发的有效注水方式邹翔,薛红霞(胜利石理局胜采地质研究所,山东东营257001)摘要:胜坨油田已进入特高含水开发后期,新井增油,措施增油的效果越来越差。而实践证明只有强化潜力层注水,有效注水才是最经济有效的改善油藏开发效果的方法。所以本文以胜二区1-2单元为例,探讨一下提高有效注水,增强单元稳产基础的做法。关键词:有效注水;方式探讨;优化;注采井网;注水结构1胜采厂注水现状及存在问题在充
文章编号:1004 5716(2005)12 0101 02中图分类号:TE341 文献标识码:B 探索老油田整体开发的有效注水方式

邹 翔,薛红霞

(胜利石理局胜采地质研究所,山东东营257001)

摘 要:胜坨油田已进入特高含水开发后期,新井增油,措施增油的效果越来越差。而实践证明只有强化潜力层注水,

有效注水才是最经济有效的改善油藏开发效果的方法。所以本文以胜二区1-2单元为例,探讨一下提高有效注水,增

强单元稳产基础的做法。

关键词:有效注水;方式探讨;优化;注采井网;注水结构

1 胜采厂注水现状及存在问题

在充分利用动态监测资料判断那些是有效注水,那些是无功注水的基础上。围绕有效注水深入探讨优化注采井网和注水结构,强化有效注水,减少或转化无功注水的方法,把水注到真正需要的地层,真正改善单元开发效果,增强老油田稳产基础。

胜采厂56个开发单元共开水井780口,总地质配注14.9 104m3/d,实际日注13.6104m3/d,月注采比0.98。780口水井总注水层段1870个,其中合格层1153个,超注层221个,欠注层342个,不清层154个。层段合格率61.7%,单元注采对应率71. 2%。其存在的主要问题是:

(1)由于地下注采关系复杂及井下工具的失效等因素影响,部分水井真正地下注水状况不清.造成无论纵向上还是平面上都有大量无功注水存在。

(2)由于进行单元精细油藏描述,细分的单元越来越多以及套坏井的大量存在,造成注采对应率变差。

(3)以往零散欠注层治理模式效果不理想,结果造成单元欠注层仍大量存在,层段合格率较低,影响单元开发效果。

由此导致水井粗放型管理,在一定程度上注水盲目性增大,无功注水较多而真正需要注水的地层却没有注上,影响了注水有效性,从而削弱了单元稳产基础。

2 强化有效注水的方式探讨

强化有效注水首先应充分利用动态监测资料判断那些是有效注水,那些是无效注水。只有在判断出有效注水与否的基础上才能有力强化有效注水,转化或减少无功注水,提高水驱油效果。

2.1 强化动态监测资料分析与应用,搞清注入水的有效性

(1)充分应用成熟的测分层流量技术确定井下具体注水状况,判断注入水是否真正注入了地层。

!准确确定套管漏失情况及漏失位置

近几年利用成熟的测分层流量技术进行注水井套管找漏,取得了比较明显的效果。如:3-9-258井,在对该井测分层流量时发现100~500m井段存在套管漏失,且套管漏失位置为480m,注入水沿套漏漏失基本未注入需要的地层。

∀判断桥塞及水泥塞的密封性,确保水未漏失。

如3-4-190井,测井时注水压力5.6M P a,全井注水量为330m3/d,在水泥塞上部停点标定仪器零点时,发现该处流量分别为104m3/d,约占全井注水量的31.5%,经分析认为可能水泥塞失去密封作用,部分水经过水泥塞漏入下部地层,以上未注入地层的水属于典型的无效注水。

(2)充分应用吸水剖面资料确定纵向上具体吸水状况及注水的有效性

为了判断纵向上具体各层的吸水状况以及注水有效性。就应在油藏分析的基础上充分应用吸水剖面资料。如:1462井注水层位为11-33,共6个注水层位,从吸水剖面资料可以看出11层的相对吸水量为94.75%,其余5个层的相对吸水量仅占5.25%。而潜力层25,26的相对吸水量仅占2.21%。另外从吸水剖面上可以看出11层的下部已经发生了水窜,也就是说该井94.75%的水已属无效注水,真正需要水的地层却没有注上。

(3)充分利用同位素示踪迹资料判断平面上的主流线方向及注入水的有效性。

为了判断平面上注入水主流线方向以及是否无功注水就应

件变化等各种复杂原因造成的不成胶问题;

(2)预胶水凝剂S W-03具有良好的膨胀性能,膨胀度能够达到30以上;

(3)预胶水凝剂S W-03具有良好的抗盐性及抗温性,能够抗盐20104m g/L以上,抗温能够达到90#以上;

(4)预胶水凝剂S W-03在原油中具有良好的收缩性能,收缩率能够达到80%以上,具有堵水不堵油的效果。

参考文献:[1] 中国石油天然气总公司科技发展局.改善高含水油田开发效果实例

[M].北京:石油工业出版社,1996.

[2] 冈秦麟.论我国三采油技术[J].油气采收率技术,1998,5(4).

[3] 邹新禧.超强吸水剂(第1版)[M].北京:化学工业出版社,1999.

[4] 李宇乡,等.体膨型颗粒类堵水调剖技术的研究[J].石油钻采工艺,

1999,21(3).

[5] J-P.coste et a.l In-D epth F l u i d d i vers i on by Pre-Gelled Particl es.

Laborat ory S t udy and PilotT esti ng.SPE59362.2000.

总第116期2005年第12期

西部探矿工程

W EST-CH I NA EXPLORAT I ON E NG I NEER I NG

ser i es N o.116

Dec.2005用同位素示踪剂井间监测技术,确定了注入水在平面上的主要流向结合油藏动态分析就可确定平面上注水的有效与否。例如2000年10月我们在1462井上注入同位素,结果发现该井区的5口油井中只有2口(1463、1467井)见到了同位素,且1463井见同位素时间仅为8天,远远短于1467井见同位素时间(90天),由此可以判定1462井注水的主流线方向为1462井与1463井,因为1463井为大电泵,含水98.7%,基本上为无效注水。确定了这个方向的注水为无效注水后就为今后注采结构调整,提供了有效的借鉴。

2.2 强化综合调整力度,在优化注采井网的基础上加强有效注水

2.2.1 强化以新老井转注为主的综合调整,协调单元注采关系

如T28断块沙二上,通过精细油藏描述细分韵律层后,原砂体的平面展布形态发生了较大变化。这种变化反映在韵律层的注采井网上,注采对应状况变差,注采对应率下降为71.2%,非主力层的注采对应率仅为60.8%,由此而导致现井网的水驱控制储量较低,目前单元水驱控制储量仅占地质储量的69.8%。为此重点编制了该单元以新老井转注为主的综合调整方案,方案按1~3和4~6两套层系分别部署,纵向上以中、低渗透层段,平面上以剩余油富集区及注采井网不完善地区为主要调整对象,完善注采井网,达到简化注水及采油层段,减少带病注水井及生产井,减缓层间注采矛盾,提高潜力层段及潜力区储量动用程度的目的。方案设计老井转注8口,新井转注13口。综合调整工作量完全实施后,单元水井有32口上升到52口,注采井数比由1∃2.1上升到1∃1.4。注采对应率有76.9%上升到81.2%,增加水驱控制储量62.4104t。注采井网进一步优化。

2.2.2 强化了修套换套,扶停注井为主的技术改造单元调整,优化注采井网

胜坨油田由于套坏导致部分井区注采失调现象日益增多,所以重点强化了以水井换套扶停注井为主的技术改造单元调整。主要选取套坏部位较浅且地面返水的水井进行了以换套为主的综合调整后,截止到目前全厂共实施水井换套修套78口,取得了较明显的效果。具体表现为:

(1)水井换套后,地下注采井网进一步优化,水驱状况得到一定改善,双向以上注采井层对应率有52.8%上升到60.4%,水驱控制储量增加275.6104t。

(2)水井换套后,地下注采关系得到进一步协调,有效的减缓了油田递减。换套前后井组对应油井见日产液上升,日产油上升,含水下降,平均动液面回升的局面。

2.2.3 推行整体攻欠堵调模式,在优化注水结构的基础上强化有效注水

(1)推行整体堵水调剖模式,优化层间和层内注水结构,改善油藏驱油效果。

单元整体堵水调剖治理,由于调剖井点多且在短期内集中快速实施,相对于零散调剖在调整纵向注水剖面的同时更能有效地改善单元平面液流方向,因而注水状况调整效果更突出。根据往年水井调剖效果对比,整体调剖单元调剖水井平均单井日增油约为零散井调剖水井的1.7倍。整体调剖效果明显优于零散调剖(见表1)。

表1 2002年整体零散调剖单元效果对比表

调剖

类型

调剖水井注水状况对比见效油井生产状况对比

井数注入压力日注水量井数日产液日油含水

单井日

增油

整体38 3.2-3691-36123-0.330.6

零散15 4.1-5225-485.4-0.210.36

合计53 3.5-40.5116-40928.4-0.30.53 所以近年胜采厂在强化单井调剖的同时重点优选了单元整体堵水调剖,取得了比较明显的效果。截止到2003年10月胜坨油田共有10个开发单元开展了堵水调剖。共实施调剖井83口,对应116口受效油井中有84口见效,见效率72.4%,截止到目前已累计增油12902.8t。

如二区1-2单元,共实施调剖井12口,对应受效油井39口,堵水前后对比日产液由6933.1t下降到6775.7t,日产油由241.1t上升到252.3t,综合含水由96.52%下降到96.27%,到目前单元已累计增油1055.7t,在一定程度上减缓了油田递减,改善了油藏驱油效果。

(2)推行整体攻欠模式,强化有效注水。

欠注层改造是实现油藏注好水,注够水的关键,目前的欠注层基本上都是非主力层和小薄层,这些层都是目前的潜力层,而以往零散的欠注层治理模式取得的效果往往不明显。整体欠注层治理由于治理井点多且在短时间内集中快速实施,取得了比较明显的效果。如三区T7上油组,共开油井85口,水井48口,注水层段85个,而欠注层就高达21个,占总注水层段的24.7%。大量欠注层的存在在一定程度上加剧了井网不完善,油层压力不断下降。目前同2000年底相比,地层压力下降0.4M Pa,平均动液面下降156m。通过整体单元攻欠增注,该单元欠注层由21个减少为11个,净减少10个,日增水674m3/d。治理后单元层段合格率由62.3%上升为70%,日增油水平35.2t,综合含水下降0. 4%,平均动液面回升28.3m,截止到目前已累增油872.8,见效十分明显。

总之,通过以上三个方面强化有效注水的工作,使单元注采井网进一步优化,注采对应率,层段合格率,水驱控制储量都有大幅度的提高,有效增强单元的稳产基础,改善了开发效果。

3 结论及认识

(1)在油藏进入特高含水开发后期,措施增油的效果越来越差,而强化有效注水才是目前最经济有效的改善油藏开发效果的关键,所以必须改变措施,新井保稳产的思想,树立有效注水保稳产的工作思路。

(2)胜坨油田经过近四十年的开发。造成部分水井注水状况不清,造成大量无功注水存在,必须强化动态监测资料的分析应用,从根本上减少无功注水,强化有效注水。

(3)在油藏注水管理中强化有效注水只有从油藏整体开发的角度去综合治理(整体攻欠增注,整体堵水调剖)才能最大限度的提高注水有效率,改善单元开发效果,增强老油田的稳产基础。

参考文献:

[1] 注水工作会议材料汇编[E].胜利采油厂.

[2] 孙兆新.胜利油田注水开发提高采收率技术见解[E].

102西 部 探 矿 工 程

D ec.2005

N o.12

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探索老油田整体开发的有效注水方式

文章编号:10045716(2005)12010102中图分类号:TE341文献标识码:B探索老油田整体开发的有效注水方式邹翔,薛红霞(胜利石理局胜采地质研究所,山东东营257001)摘要:胜坨油田已进入特高含水开发后期,新井增油,措施增油的效果越来越差。而实践证明只有强化潜力层注水,有效注水才是最经济有效的改善油藏开发效果的方法。所以本文以胜二区1-2单元为例,探讨一下提高有效注水,增强单元稳产基础的做法。关键词:有效注水;方式探讨;优化;注采井网;注水结构1胜采厂注水现状及存在问题在充
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